日前,備受陜鋼集團關注的漢鋼公司1#高線熱機軋制改造項目取得降合金工作階段性勝利,初步測算噸鋼降低合金成本20.78元。
該項目自5月20日改造完成以來,軋鋼廠生產捷報頻傳,各規格平均日產較改造前提升4.7%。與此同時,經過細致籌劃,以及降合金方案的全面細化,軋鋼廠于6月下旬開始進行降合金實驗。從鋼坯成分調整,軋線關鍵點溫度控制,風冷線冷速測算優化等全過程跟蹤,經過多次小批量的試軋,并對成品鋼材進行全面檢驗、收集數據分析、優化方案,成功實現了盤螺降合金鋼坯的批量化軋制。
1#高線熱機軋制改造項目是漢鋼公司重要的降本增效項目,該項目采用先進的熱機軋制工藝,在終軋階段采用低溫雙相區、大變形量軋制工藝,使鋼中奧氏體、鐵素體晶粒細化,結合軋后控制冷卻技術,控制相變,獲得期望的組織和性能,改造過程中,得到了集團公司的高度關注和各部門的緊密配合,軋鋼廠以“效益軋鋼”為中心,以“科學軋鋼”為主線,全力以赴,為降合金工作創造良好條件,實現了“技術軋鋼”新突碗。此外,軋鋼廠充分利用此次改造契機,加強技術人員專業能力培養,為后續工藝優化和技木改進積累了室貴經驗。