噸鋼成本降低的背后,是該作業區一系列措施“落地生根”以及全體職工奮力拼搏的結果。
回收含鐵物料降消耗
“鋼鐵料消耗占轉爐生產成本的65%左右,是影響噸鋼成本的主要指標。”該作業區白班作業長卿家勝說,含鐵物料回收、倒爐煉鋼、一次拉碳等對鋼鐵料消耗尤為重要。
圍繞影響鋼鐵料消耗的關鍵指標,該作業區提高含鐵物料回收,降低鋼鐵料消耗。鑄余渣是鋼包內鋼水經澆鋼后所剩余鋼水和渣的混合物,含大量鋼水和熱量。為此,該作業區精煉工序改變以往直接將鑄余渣倒入渣罐的做法,開展鑄余渣在線熱回收利用,使鑄余渣熱態回收后精煉造渣輔料消耗由之前的2.8公斤/噸鋼降至1.6公斤/噸鋼。“通過類似措施的實施,一季度,我們的噸鋼鋼鐵料消耗降低了3.4公斤,實現創效551萬元。”卿家勝說。
與此同時,轉爐工序加強對入爐半鋼條件監控以及對轉爐終點控制,杜絕吹煉后期吊槍吹鐵升溫,使轉爐終點渣樣鐵含量由去年的20.32%降至20.21%,降低了0.11個百分點;加強對吹煉操作過程管理,做到少加料、勤加料,穩定吹煉槍位,減少吹煉過程噴濺;白班對轉爐副槍接插件進行清理,確保副槍正常投用,避免倒爐測溫取樣而造成的鋼鐵料流失。
改變冶煉方式降輔料
轉爐終點爐渣具有堿度高、溫度高,并且有一定的全鐵含量和氧化錳含量,而且是現成的熔體,因而對下一爐初期渣的形成十分有利。該作業區白班副作業長張彥恒告訴記者,留渣操作可有效降低終點鋼液的磷、硫含量,避免轉爐剩鋼粘渣罐現象的出現,從而降低輔料消耗。
然而,要通過精心操作來實現這一目標并非易事。轉爐留渣少渣煉鋼工藝技術的核心思路是循環利用脫碳爐渣,將上一爐脫碳階段的爐渣留在爐內供下一爐冶煉使用,改變了傳統的轉爐冶煉過程在脫碳結束后排出高堿度爐渣。不過,需要在轉爐留渣兌鐵過程中解決噴濺等問題。
為攻克轉爐留渣情況下安全兌鐵的技術難題,張彥恒和技術人員做了大量的分析試驗,積累了相應的基礎數據。經過反復論證、精心準備和精細操作,該作業區成功開發了爐渣固化、固化效果評價等核心技術,確保了轉爐留渣安全兌鐵,挪開了阻止煉鋼技術進步的“絆腳石”。
不僅如此,該作業區還相繼攻克了高效脫磷、大渣量濺渣護爐等技術難題,開發了少渣煉鋼工藝轉爐脫磷、脫碳階段工藝控制模型。“正是憑借這一系列的技術進步,一季度,我們的轉爐輔料消耗由去年的36.44元/噸鋼降至30.31元/噸鋼。”張彥恒說,經測算,一季度轉爐留渣少渣冶煉創效441.36萬元。
新工藝解決難題
對于技術組組長徐彬來說,有一個問題一直困擾著他,那就是鐵水預脫硫后,脫硫渣中硫含量較高,在轉爐強氧化性環境中容易被氧化,進而導致“回硫”。
怎么辦呢?經過摸索與實踐,徐彬發現,通過在LF爐加入一定量的還原劑、石灰和助溶劑進行脫硫,可在脫硫的同時對鋼渣進行較為充分的還原處理,可使上述問題迎刃而解。對于這項新工藝,該作業區稱其為“快速造白渣工藝”。
“目前,我們不僅能夠實現造白渣,而且造白渣的時間明顯縮短,減少了爐渣對鋼包渣線的侵蝕,達到了預定目標渣系。”徐彬說,通過LF快速造白渣,既確保了產品質量的穩定,又發揮了LF爐的精煉效果。
數據顯示,一季度,該作業區LF后脫硫率為3%,與鐵水預脫硫相比可降低成本8.97元/噸鋼,創效19.38萬元。