今年以來,煉鋼分廠緊緊圍繞改革脫困大局,通過開展技術攻關,進一步提升創新力和競爭力,扎實推進高效生產,交出了一份亮眼的成績單,生產經營和改革管理呈現出穩定向好的發展態勢。元月份,分廠總計生產1178爐鋼水,綜合單爐成坯量突破至65.25噸,順利實現開門紅;2月份,實際生產鋼99586噸,完成計劃的108.25%,創造新的歷史記錄;3月份,在刷新單爐成坯量新紀錄的同時,以101750噸的鋼產量和累計降本941萬元的優異成績,再次刷新歷史記錄……
成績很亮眼,過程不輕松。1至7月份,煉鋼分廠能夠在市場形勢瞬息萬變的條件下創造新的歷史紀錄,得益于煉鋼人充分發揚了“愈壓愈剛愈困愈奮”的企業精神,積極響應集團公司黨委“獻禮100年大干100天”的奮斗號召,只爭朝夕,不負韶華,不斷挖掘潛能,攻克瓶頸。
為了持續營造改革脫困氛圍,煉鋼分廠一方面堅持把作風建設擺在更加重要的位置,新上一臺指紋打卡機,進一步嚴肅關鍵少數的工作作風,促使黨員表率、職工主動的干事氛圍蔚然成風。另一方面,根據當前生產進度,在班與班之間、工段與工段之間開展內部小競賽,扎實推進電爐、連鑄、精煉等攻關活動,并通過橫向和縱向排名,促使各班組形成“能者上、優者獎、庸者下、劣者汰”的干事氛圍。
為了讓生產組織更加有序高效,煉鋼分廠進一步優化組織機構,減少14個三級班子職數,在分廠層面成立了生產工藝組和設備運行組,在單項重點環節上成立“電爐、連鑄、精煉”三大工序攻關組,全面壓實重點任務,精心策劃生產組織,逐步使單爐成坯量穩定在65.4噸以上。
為了降低綜合單耗指標及電爐冶煉運行成本,煉鋼分廠在生產過程的各個環節都加強了管理,逐步降低成本。在鋼鐵料消耗上,持續優化煉鋼爐爐渣結構,不斷增加電爐出鋼量,切實把鋼鐵料單耗降低舉措落到實處;在合金消耗上,在“電爐、精煉”兩大冶煉環節,開展合金窄成分控制行動,促使合金單耗降低至1068.81kg/t以下;在輔料消耗上,積極開展電極單耗攻關工作,大幅度降低電爐電極消耗,提升精煉電極回收比例,進一步降低噸鋼成本;在能源介質上,優化工藝操作,減少過程浪費,降低能源消耗。
下一步,煉鋼分廠將繼續提升設備效率、穩定生產節奏,高質量完成全年工作目標,為實現改革脫困貢獻煉鋼力量。