4月10日,筆者從攀鋼釩煉鐵廠了解到,該廠認真落實降本增效措施,努力提高噴煤比指標。3月份,1號高爐噴煤比首次突破160公斤,達到了161.3公斤,創歷史最好水平,標志著釩鈦礦冶煉技術在逆境中取得了新突破。
據了解,提高噴煤比是降低煉鐵生產成本的一個重要手段,但由于釩鈦礦冶煉的特殊性,在攀鋼高爐噴煤曾被判處“死刑”。經過多年的不懈努力,通過不斷提高煤粉燃燒率、減少入爐粉末等措施,使釩鈦礦噴煤技術取得了一定成效。今年以來,面對前所未有的成本壓力,該廠認真研究當前物料結構的綜合性能,確定了進一步提高噴煤比、風溫等指標,并充分利用高爐檢修的有利時機,對1號高爐的噴煤設備和進風系統進行優化,在不斷提高噴煤能力的同時,使噴煤更加均勻合理;開展煤粉預熱實驗,用蒸汽對煤粉加熱,不斷提高煤粉燃燒率,為提高噴煤比創造條件。
針對入爐原料品位不斷降低,部分原料保供形勢嚴峻的情況,該廠積極組織職工對原煤中的雜物進行清理,強化對磨粉機、噴煤槍和輸煤系統等重點設備的點檢和維護;高爐操作隨時根據原料狀況和噴煤量增加情況逐步加重焦炭負荷,保持合適的富氧量,控制合適爐溫;爐前按料批及時出盡渣鐵,使高爐爐況逐步適應了大噴煤操作,保持了長期穩定順行,主要經濟技術指標全面優化。3月份,1號高爐噸鐵入爐焦比僅為409公斤,較計劃降低了24公斤,為提高噴煤比奠定了堅實基礎。