宏晟電熱熱電分公司生產二作業區鍋爐區域責工趙小兵說,當實際燃用煤種與設計煤種差別明顯時,鍋爐就會出現各種不適癥狀,比如出力不足、效率降低、發電煤耗增加等,這樣不但降不了成本,還會影響機組的安全運行。
鍋爐設計煤質為哈密煤。哈密煤煤質較為穩定,具有良好的制粉系統和燃燒系統調整特性,但采購成本高,煤源也較為緊張。近年來,為大幅降低發電成本,宏晟電熱公司摸清了各煤種的“脾性”,探索出了非設計煤種、高性價比煤種的安全經濟摻燒路子。正當鍋爐逐漸適應新“菜單”的時候,受疫情沖擊,酒鋼哈密、策克等主力動力煤種供應變得緊張。
“這樣生產太被動了,我們只能靠自己,通過技術創新,提高資源相對充足的廣匯煤摻燒比例,開展廣匯煤純燒試驗,讓工藝適應原料,為拓展動力煤采購渠道創造條件。”
趙小兵說,但廣匯煤屬高揮發分、高水分、中等熱值、易結渣的煤種,當鍋爐該煤種摻燒比例大于50%時,就會出現水冷壁結焦加劇、水平及尾部煙道受熱面沾污堵灰等問題,嚴重影響機組經濟、安全運行。
為了讓鍋爐“吃得起”還“不生病”,宏晟電熱公司管理技術人員對300MW、350MW機組鍋爐在純燒廣匯煤時所表現出來的技術特點進行分析、研究和論證,掌握鍋爐實際燃煤工況,分析鍋爐大比例摻燒及純燒廣匯煤時的結渣及沾污原因,制定相應運行措施,強化鍋爐運行調整,重點防范制粉系統潛在的安全風險,提出合理的純燒方式,確保摻燒過程安全可控。
今年7月7日至7月15日,7月27日至8月3日,該公司結合機組檢修,分別對鋁電2號機組和熱電新3號機組開展純燒廣匯煤科學試驗,通過攻關克服了鍋爐結焦加劇和經濟性變差的不利影響,試驗取得成功。同時,該公司逐步提高300MW以上機組廣匯煤等強結焦煤摻燒比例,摻燒比由年初的39%提高到目前平均68%。
“純燒廣匯煤技術研究不僅大大地緩解了機組用煤需求壓力,維持了動力煤庫存結構相對合理,我們還積累了不同摻燒比例動力煤安全運行經驗,為應對動力煤供應變化做好了技術儲備。”趙小兵說。
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