河北鋼鐵集團邯鋼煉鐵部維修車間鉗三工段以目標責任制為主線,從夯實安全基礎、提升管理水平、抓實設備改造入手,念好“亮、細、巧”“三字經”,助力降成本。
該工段“亮”家丑,消除管理短板。一方面結合90平方米燒結機以隨機待倉檢修為主的實際,組織各班組公開當周、月工作中的失誤、故障和不足等,由各班組互相提出整改意見和建議,并重點通報“三違”、備件材料消耗等情況,讓同比沒有完成指標的班組負責人說明原因、拿出對策、落實責任人;另一方面組織各班組找準各自在工作和管理上的“短板”,公開“家丑”,接受監督,增加了班組彌補不足的動力和壓力,使各班組管理水平顯著提升,為進一步實現“管理效益雙提升”奠定了基礎。
該工段“細”管理,扎穩安全根基。以“逐級負責、專業負責、分工負責、崗位負責”的要求為主線,推行“檢修作業標準化”,夯實基礎、保障安全;加大檢修現場安全管控力度,兼職安全員每天巡視、檢查隱患和違章行為,對現場安全檢修的焦點問題進行點評通報,促使安全問題整改率達100%;針對日常檢修中暴露出的安全意識松懈、安全活動流于形式等問題,該工段進一步深化安全大檢查工作,采取自查互查方式,自查10個大項、若干個小項重點內容,使安全隱患不過夜。
該工段通過對設備實施“巧”改造,減少設備故障。利用設備檢修契機,巧妙改造設備。除塵器振打減速機一直以來采用稀油潤滑方式潤滑,由于設備24小時連續作業,加之擺線減速機固有弊端,導致減速機都存在不同程度滲油現象,在造成油脂浪費的同時,降低了設備潤滑可靠性。為此,經過論證,他們將稀油潤滑方式改為干油潤滑方式,徹底消除了滲油現象,在節約了大量油脂的基礎上更好地保證了設備運轉,減少了備件消耗。針對日常檢修中排查出的故障,立即“對癥下藥”,確保在線設備安全穩定、經濟運行。