創新補爐法提效率降成本
河鋼邯鋼三煉鋼廠轉爐攻關隊深入對標行業先進企業,依托技術升級,持續改善煉鋼指標,提升鋼水質量,促進效益增長。“1號轉爐搖爐45度,200噸天車準備,投入鋼包熱修廢棄的鋼包磚。”近日,三煉鋼廠轉爐車間,熊熊的爐火映紅了轉爐攻關隊負責人宋林海的臉龐,此時他正在用對講機指揮天車補爐。“嘩”的一聲,鋼包磚被倒進爐子大面,快速地粘在爐子內壁上,效果良好,用時不到3分鐘。
轉爐爐齡是衡量轉爐煉鋼水平的一項重要指標,爐齡的長短關系著煉鋼成本、生產節奏等,而補爐就是延長爐齡的重要手段之一。“一個多月前,廠里開展了提升單爐座班產爐數攻關,將漣鋼作為對標對象,而我就把縮短補爐時間作為工作方向。”宋林海介紹說。
去年底,三煉鋼廠1號轉爐需要補爐。1號轉爐爐長、轉爐攻關隊成員高永卿向宋林海匯報:“鐵塊補爐能縮短補爐時間,但目前鐵塊不足,該如何處理?”
查看過生產計劃后,宋林海決定,先用常規補爐料處理。看著3噸的常規補爐料加入轉爐、50分鐘后才滿足了生產需要,宋林海的眉頭皺成了一個疙瘩:“幾天后,廠里在常規生產外,還要加緊冶煉一個牌號的重點品種鋼。按照目前的補爐效率,肯定要耽誤生產。”宋林海始終得不到較好的解決方法。正在冥思苦想時,手機中三煉鋼廠環保微信群蹦出一條信息:相關部門抓緊處理排廢場地的廢鋼包磚。“對呀!廢棄鋼包磚是鎂碳材質的,完全能滿足快速補爐需要,用它替代鐵塊速補還能減少排廢,更能節省鐵塊,豈不一舉三得?”宋林海思路瞬間打開了。他立刻奔到現場,跟班生產、收集相關數據,同時參考行業先進企業經驗,聯系技術單位,開展模擬實驗。三天后,廢棄鋼包磚補爐在三煉鋼廠實施。“每次補爐使用3—4噸廢棄鋼包磚,補爐用時僅為2—3分鐘,就可抵御5個爐次的煉鋼侵蝕。”宋林海高興地說。
為了保證品種鋼生產,三煉鋼廠轉爐攻關隊還實施了“優化轉爐底吹透氣磚砌磚方式”等4項技術創新。目前,該廠轉爐冶煉周期由每爐36分鐘縮短至27分鐘,位于國內同爐型前列;單爐座班產最高爐數達到18爐,接近對標企業水平;碳氧積由0.0026%降至0.0020%,進入國內同類型爐型前列。
研發智能煉鋼模型促鋼水質量提升
近日,三煉鋼廠轉爐車間主控室內,宋林海與甲班作業長、轉爐攻關隊成員程治樺目不轉睛地盯著電腦屏幕。“爐渣堿度控制偏低,請注意!”“渣中氧化鐵持續升高,請注意噴濺!”“臨近終點,請注意拉碳!”屏幕上,“轉爐智能控制系統”依次顯示著需要注意的操作要點和調整方法,程治樺則有條不紊地指揮著職工們操作。
看到這里,宋林海終于露出了難得的笑容。“今天是轉爐車間的‘大日子’,我們參與研發的‘轉爐智能控制系統’正式上線運行了。目前,系統運行正常,鋼水成分控制將更加精準,質量會更上一層樓。”回到座位上,宋林海扒了一口已經涼透的午餐,依然高興地說。