近日,河鋼邯鋼一煉鋼廠連鑄作業區中間包快換即“飛包”技術攻關取得成功,該技術有效降低了頭尾坯帶出品比例,噸鋼可降低生產成本4元。
據了解,煉鋼連鑄“飛包”技術是提高鑄機效率、快速響應客戶需求、高效交付合同的關鍵環節。與此同時,重軌用鑄坯對澆鑄流數有嚴格要求,如何快速穩定保證“飛包”不掉流是目前主要技術難點。為加快“飛包”技術的實現,降低“飛包”掉流風險,該公司技術中心重軌研發中心積極聯合一煉鋼廠技術科開展“飛包”技術攻關,他們通過對標先進煉鋼企業,學習借鑒中間包快換操作經驗。同時,他們還查閱中間包快換相關文獻,全面梳理鋼包周轉、鋼水溫度控制、結晶器冷卻配水等關鍵工藝點,針對“飛包”用鑄坯連接架投放時機問題、“飛包”掉流等問題,多次在澆次結束時進行操作模擬,不斷優化換包操作方法。通過廣大技術人員的共同努力,該廠成功自主開發了一級中間包快換操作系統,制訂完善了更詳細、更高效的中間包快換操作規程。
據悉,經過前期詳實的工藝技術準備和技術人員的在線指導操作,經過一個多月的使用,目前在具體生產過程中,各有關崗位配合有條不紊,在線中間包車壓棒、升車、換車直至開澆、調拉速等生產操作均可一氣呵成,一次“飛包”全流開澆僅需15分鐘。