近日,水鋼鐵焦事業部通過工藝和設備技術改造,降低燒結燃料粒級,穩定了燒結礦FeO指標,有效降低了燒結成本,為高爐順穩打下堅實基礎。
由于工藝、設備老化,鐵焦事業部燒結作業區燃料粒度>5毫米粒級長期在10%以上,嚴重影響燒結成本和燒結礦質量,FeO指標波動大,對高爐的長期順穩不利。而燃料的粒度組成不合適,在生產的過程中會導致燃料分布不均,造成燒結粘臺車或抽不透,增加職工勞動強度,固體燃耗上升,產品質量下降。為將燃料粒度>5毫米的粒級控制在5%以內,燒結作業區對進廠燃料采取分堆、分破方式,把進廠的燒結煤根據不同廠家單獨堆放、單獨破碎、單獨使用。燃料破碎前在皮帶上增設平料板,讓燃料進入四輥破碎機內相對均勻。經過對燃料分堆、分破、分裝,以及對四輥機箱進行技術改進后,燒結固體燃耗從54.6千克/噸降低至53.8千克/噸,減少了采購支出。
改造完成后,燒結燃料>5毫米粒級比例控制在3.5%,達到預定目標,崗位的勞動強度降低,固體燃耗下降,生產成本減少,產量、質量均得到提高。