4月16日,筆者從安鋼第一煉軋廠方坯連鑄車間獲悉,經過連續生產測試,首批鉆石結晶器銅管試驗取得突破性進展。單根過鋼量由傳統銅管的平均5300噸提升到6100噸以上,產品性能優越,降本效果明顯。
據了解,該廠方坯6流連鑄機長期使用的是傳統結晶器銅管。隨著市場變化,生產節奏不斷加快,鋼廠對鑄機作業率的提高和靈活性的改善,以及鑄坯質量的提升和生產成本的降低都有了更高的要求,傳統結晶器銅管過鋼量小、成本高、質量不穩定等不利因素逐漸顯現。提高鑄機拉速的主要途徑是改進結晶器銅管的內腔形狀,均勻地增大銅管冷卻強度,以改善傳熱效果。其中一項關鍵技術是優化設計結晶器管內腔形狀,確定錐度參數。高效連鑄鉆石結晶器銅管具有導熱性好、再結晶溫度高、抗疲勞、強度高、耐磨性好、使用壽命長、過鋼量大、綜合性能優越等特點,符合當代連鑄工藝向高拉速、高作業率、高質量發展的要求。
2013年3月,該廠首次在方坯連鑄機組單流試驗了鉆石結晶器銅管。測試效果良好,與其他5流結晶器銅管相比,過鋼量和鑄坯質量穩定性都有明顯優勢。隨后,他們增加了試驗數量,在澆鑄不同鋼種時陸續測試了5根。經綜合檢驗評定,與傳統結晶器比較,鉆石結晶器銅管下口磨損減小約50mm,角部磨損減小100mm~200mm,平均提升過鋼量約700噸。同時,他們還根據綜合測評結果,提出了進一步改進方案,督促廠家盡快優化銅管結構,延長使用壽命。鉆石結晶器銅管經過一年多的試用,目前效果良好。
據悉,一根傳統結晶銅管平均過鋼量為5200噸~5500噸,價值約6000余元,如果置換鉆石結晶器銅管,能有效降低成本0.1元/噸以上。按該廠年產方坯60萬噸測算,此舉年可節約備件資金6萬元。