7號燒結(jié)機于2000年建成投產(chǎn),由于老式環(huán)冷機自動化程度低、密封效果差,已無法滿足企業(yè)高效生產(chǎn)要求。為此,水鋼決定對7號燒結(jié)機進(jìn)行改造,改為目前燒結(jié)工藝中較為先進(jìn)的新型液密封環(huán)冷機。
7號燒結(jié)機環(huán)冷機改造需要一個月的時間,改造期間需停機,停機后高爐只有增加普球才能保證正常生產(chǎn),而普球價格比燒結(jié)礦價格每噸高300—400元,經(jīng)營生產(chǎn)效益效率均受影響。鐵焦事業(yè)部將此作為重要攻關(guān)課題,與施工方相關(guān)技術(shù)人員經(jīng)過多次研討,決定在燒結(jié)機尾部增設(shè)一個下料漏子,讓燒結(jié)礦從單輥破碎機出來后不經(jīng)環(huán)冷機直接進(jìn)入燒7號皮帶,這樣既可給環(huán)冷機預(yù)留出改造時間,也能確保燒結(jié)機正常生產(chǎn)。
為確保環(huán)冷機改造期間燒結(jié)生產(chǎn)穩(wěn)定運行,燒結(jié)作業(yè)區(qū)制定了一系列措施:降低燒結(jié)上料公斤數(shù),讓燒結(jié)礦在燒結(jié)機10號和14號風(fēng)箱前完成燒結(jié)過程,燒結(jié)機運行到10號和14號風(fēng)箱后開始冷卻,在進(jìn)入單輥破碎機前完成整個冷卻過程;在燒7號皮帶機上安裝自動噴水系統(tǒng),燒結(jié)礦溫度高于日常溫度后就開始噴水降溫;加強設(shè)備點巡檢工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,確保燒結(jié)布料平整、透氣良好、不開天窗……通過各項措施的完善和實施,7號環(huán)冷機自5月15日停機改造到6月11日改造完成期間燒結(jié)生產(chǎn)正常,確保了高爐對燒結(jié)礦用料的需求。