“目前,全國燒結礦冷卻方式均采用機外冷卻。我們在環冷機改造期間,采用機上冷卻方式降低燒結礦溫度,讓燒結礦不經環冷機直接進入皮帶運送到高爐,既保證高爐生產,又保證環冷機改造,屬全國首創。”6月14日,水鋼鐵焦事業部燒結作業區副主任王旭東在介紹7號環冷機改造情況時滿臉興奮。
7號燒結機于2000年建成投產,由于老式環冷機自動化程度低、密封效果差,已無法滿足企業高效生產要求。為此,水鋼決定對7號燒結機進行改造,改為目前燒結工藝中較為先進的新型液密封環冷機。
7號燒結機環冷機改造需要一個月的時間,改造期間需停機,停機后高爐只有增加普球才能保證正常生產,而普球價格比燒結礦價格每噸高300—400元,經營生產效益效率均受影響。鐵焦事業部將此作為重要攻關課題,與施工方相關技術人員經過多次研討,決定在燒結機尾部增設一個下料漏子,讓燒結礦從單輥破碎機出來后不經環冷機直接進入燒7號皮帶,這樣既可給環冷機預留出改造時間,也能確保燒結機正常生產。
為確保環冷機改造期間燒結生產穩定運行,燒結作業區制定了一系列措施:降低燒結上料公斤數,讓燒結礦在燒結機10號和14號風箱前完成燒結過程,燒結機運行到10號和14號風箱后開始冷卻,在進入單輥破碎機前完成整個冷卻過程;在燒7號皮帶機上安裝自動噴水系統,燒結礦溫度高于日常溫度后就開始噴水降溫;加強設備點巡檢工作,發現隱患及時處理,確保燒結布料平整、透氣良好、不開天窗……通過各項措施的完善和實施,7號環冷機自5月15日停機改造到6月11日改造完成期間燒結生產正常,確保了高爐對燒結礦用料的需求。