6月30日,太鋼冷軋硅鋼廠CA1機組熱負荷過鋼,標志著太鋼極薄規格高牌號無取向硅鋼退火線建成。該廠在CA4機組極薄規格高牌號無取向硅鋼項目73天改造成功的基礎上,賡續“極致效率”,持續發力,新建CA1機組極薄規格高牌號無取向硅鋼項目歷時8個半月,最終取得了一次性通過氣密性檢測、一次性烘爐、一次性穿帶、一次性高速運行不跑偏、一次性熱負荷過鋼的良好效果。
極薄規格高牌號無取向硅鋼廣泛應用于精密高頻電機、高效智能家電、新能源汽車等領域,是新興制造業必備的高性能材料。該項目在行業內首次應用自主知識產權的脫脂段循環罐強化絮凝、定向輸泥技術,有效提高脫脂效率、降低設備故障率、減少廢液排放;采用國內自主研發的綠色物理消泡技術,提高脫脂劑清洗效率、減少脫脂劑流失及固廢產出、降低生產成本、減少環境污染;退火爐加熱段使用組合加熱方式,采用新一代ECOCYL燃燒技術,擴大溫度控制范圍和精度;采用國內自主研發的基于圖像識別的鋼卷對中系統,鋼卷自動對中、自動上卷功能精度得到顯著提升。同時還自主研發了退火爐內高溫微張力分段控制技術、高氫退火工藝技術、爐內可視化帶鋼觀測技術等,諸多國產化新技術將智能化、綠色化在這條產線上的應用發揮到淋漓盡致。
為保證項目順利進行,太鋼冷軋硅鋼廠項目團隊堅持合署辦公和每日例會,總目標明確、總計劃倒排,明確階段節點,分解制定日計劃,協調各方資源,優化施工流程,同時保證安全、質量有效受控,為項目的有序推進提供了強有力保障,確保了各節點目標順利完成,成就了CA1機組極薄規格高牌號無取向硅鋼改造項目的順利熱負荷過鋼,向著優化產品結構邁出了重要一步。