鋁渣是在鋁合金熔鑄生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的。目前,東興鋁業(yè)鋁渣回收方式采用破碎篩選法,經(jīng)混合爐攪爐扒渣后,將鋁渣投放到鋁灰處理設(shè)備中進(jìn)行破碎、篩選。經(jīng)過破碎篩選后,將含鋁量較高的鋁渣重新投入混合爐、熔煉爐進(jìn)行融化,融化過程中,耗能高、回收率低。
“混合爐、熔煉爐融化回收過程中,融化緩慢效率低,同時會產(chǎn)生大量煙氣,鋁渣易板結(jié),造成爐底結(jié)渣。”該公司熔鑄二作業(yè)區(qū)生產(chǎn)助理工程師王平解釋說,含鋁量較高的鋁渣在混合爐內(nèi)重新融化過程中,燒損率達(dá)到48%,造成了資源浪費(fèi)。
為降低燒損率,2021年10月,熔鑄二作業(yè)區(qū)成立攻關(guān)小組,組裝作業(yè)區(qū)現(xiàn)有設(shè)備中頻爐,開展鋁渣熔化試驗(yàn)。試驗(yàn)過程中,技術(shù)人員通過技術(shù)總結(jié)、討論分析、反復(fù)試驗(yàn),總結(jié)提煉出生產(chǎn)工藝和技術(shù)規(guī)范等數(shù)據(jù),中頻爐鋁渣融化試驗(yàn)取得成功。
盡管打通了熔煉鋁渣新的技術(shù)和方法,技術(shù)人員心里還是沒底。針對中頻爐熔化耗能高、效率低、爐體損耗大等問題,技術(shù)團(tuán)隊(duì)在完成前期試驗(yàn)總結(jié)后,立即開展實(shí)地調(diào)研、實(shí)地考察,最終確定使用電磁熔鋁爐熔化鋁渣。
今年3月,作業(yè)區(qū)將4臺電磁熔鋁爐安裝調(diào)試到位。試運(yùn)行前,該作業(yè)區(qū)結(jié)合試驗(yàn)前期遇到的熔煉溫度過高等問題,制定鋁渣熔煉試運(yùn)行方案、安全操作規(guī)程等,逐項(xiàng)驗(yàn)證生產(chǎn)工藝及流程,實(shí)時監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況,排查消缺各項(xiàng)不穩(wěn)定因素,逐步完善工藝流程、技術(shù)要求。
“電磁熔鋁爐技術(shù)最大的亮點(diǎn)在于降本增效的同時,大大降低了能耗成本,提高了鋁渣回收率,鋁液燒損率控制在15%左右,回收率達(dá)到85%,年回收量可達(dá)3600噸,這相當(dāng)于鋁渣在混合爐、熔煉爐重熔后3倍的鋁液量,每年預(yù)計(jì)創(chuàng)收6000萬元。”王平說,試運(yùn)行以來,包括鑄軋熔煉生產(chǎn)線在內(nèi)的鋁渣回收量大幅度增加,提升了現(xiàn)有設(shè)備利用率,為鋁渣資源化利用開辟了新路。