開源節流,打好用水“金算盤”
棒一2線是一條老產線,附近的排水地溝積蓄著大量的地下水資源。作業區黨支部群策群力,提議將棒一2加熱爐爐底較為豐富的地下水資源及時封槽回水,用抽水泵抽回至凈環熱水池,補給到加熱爐懸臂輥等設備用水,此提議經實施后,日新水消耗下降到了98立方米,相比之前的日目標值節省了52立方米,新水消耗控制在了每天100立方米以內,開源節流取得了實質性的效果。
在軋鋼工序里,定期清洗污水池是一項必不可少的工作任務,清洗污水池會消耗一部分的新水用量,為了避免水資源的損失,棒一2的攻關小組成員將污水用潛水泵抽回至凈環熱水池,進行二次利用,補給到設備用水,同時關閉濁環水外排閥門和凈環熱水池補給閥門,防止污水外排和新水的消耗,此方案經實施后,日新水消耗控制在了76立方米左右,對比日用新水目標150立方米節省了74立方米,進一步提高了水資源利用效率,達到降本增效的目的。
節約用水,滴水必爭
棒三生產作業區對產線上的各個水池進行了考察,并組織相關人員討論制定出應對措施。首先是班中積極使用中水對各個水池進行補水操作,盡可能不使用新水補水,這一措施能顯著減少新水消耗。其次是對之前水災留存的各坑洞中的水進行利用,用抽水泵將其抽至濁環水系統進行過濾補水。此外,對于凈環水池用水不足的問題,采取了通過灑水車進行部分額外補水,極大程度上滿足了用水需求。最后,通過幾日用水情況的觀察,確定了最新的液位控制標準,使棒三生產作業區在不影響生產效率的情況下,降低了新水用量,節約了用水成本。
通過水耗記錄對比分析,改造前每班的新水用量約為130立方米,改造后每班的新水用量約為85立方米,每班可節省約45立方米新水,合計每天可節省新水約135立方米,節水降耗成效明顯。
同時,通過在寬板濁環系統水通過高速過濾凈化調入凈環系統,優化各工序加熱爐水封槽供水方式實現平衡;在棒、線材采用傾向性措施對化學除油器的沖洗周期進行優化,通過抽取合格排洪溝水、灑水車調水及合理收集地下水等非常規措施,實現大幅節省了新水消耗。利用一體化過程管控平臺,時刻掌握數據信息,并通過每日早會通報對前日完成情況進行剖析,專業技術人員對未完成產線支撐指導,通過“節能降耗”宣講,提高員工對節水工作的積極、主動性,形成良好降本氛圍,提高了節水方案措施實施的有效性,圓滿完成工農渠搶修期間節水任務。
7月份,特軋廠7條產線在固化原有成績的基礎上,不斷深挖潛能,完成新水消耗共38036立方米、日消耗新水1226立方米/天,噸鋼水耗0.079立方米/噸。對比最優6月新水消耗記錄,還降低了32881立方米,日消耗也降低了1137立方米/天,降幅達48%,噸鋼水耗對比歷史最優2022年5月份的0.124立方米/噸,降低了0.045立方米/噸,降幅達36%,再次創造歷史最優紀錄,穩居全國鋼鐵行業新水消耗指標第一,累計實現降本21.3萬元。