動態(tài)跟蹤調(diào)整,優(yōu)化生產(chǎn)組織模式。建立關(guān)鍵指標(biāo)攻關(guān)參數(shù)跟蹤表,定期分析爐況,準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)動態(tài)及生產(chǎn)節(jié)奏,加強(qiáng)提高富氧和鈦球比例攻關(guān),持續(xù)優(yōu)化最佳生產(chǎn)組織和創(chuàng)效模式。3號高爐在焦種穩(wěn)定的前提下,抓實(shí)大、小礦槽焦炭槽位管理,進(jìn)一步降低丁粉比;調(diào)整4號高爐上部面料角度、批重,煤氣利用率提升至45%,為保高爐生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。8月30日高爐產(chǎn)量達(dá)到11118噸,突破歷史最好水平。
細(xì)化攻關(guān)措施,持續(xù)加強(qiáng)過程控制。針對固體燃料消耗<50千克/噸、返礦率<13%等重點(diǎn),聚焦進(jìn)廠原燃料、熔劑、燒結(jié)漏風(fēng)率、工藝操作等環(huán)節(jié)和重點(diǎn),細(xì)化了13項(xiàng)攻關(guān)措施和責(zé)任人,其中,對燒結(jié)漏子的改造增加了緩料平臺,減少燒結(jié)摔打;開展燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理和面料系統(tǒng)優(yōu)化,料層厚度達(dá)820毫米,提高燒結(jié)過程自動蓄熱能力,降低燒結(jié)漏風(fēng)率;優(yōu)化燒結(jié)燃料,將粉焦使用比例提升至40%,提高熱利用率;強(qiáng)化進(jìn)廠燒結(jié)煤實(shí)物質(zhì)量管控,降低燒結(jié)固體燃耗;完善智慧燒結(jié)技術(shù),精確掌握燒結(jié)過程控制。
降煤耗降礦耗,不斷優(yōu)化用料結(jié)構(gòu)。結(jié)合原燃料價格變化,采用低揮發(fā)分的主焦煤或瘦主焦煤替代高揮發(fā)分的氣煤、1/3焦煤和肥煤。8月份,主焦煤配量較上半年降低9.29%,瘦主焦煤配量較上半年提升13.43%。按照經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理配比用礦,8月份,進(jìn)口礦配比較上半年下降2.24%,國內(nèi)礦配比較上半年上升0.38%。同時,加強(qiáng)對外購原燃料開展質(zhì)量檢驗(yàn)四級專項(xiàng)監(jiān)督,從采購、質(zhì)檢、化驗(yàn)、驗(yàn)收、存放、使用等全過程進(jìn)行監(jiān)督,建立使用消存臺賬,加大質(zhì)量驗(yàn)收考核力度,避免物料損失。
面對鋼鐵市場嚴(yán)峻形勢的沖擊,降低鐵成本,是應(yīng)對危機(jī)必須交出的答卷,在這個過程中雖然還有許多難點(diǎn)要攻、難題要解,但水鋼干部職工將繼續(xù)圍繞“噸鋼內(nèi)部增效500元”,堅(jiān)持目標(biāo)不變、任務(wù)不減、要求不降、干勁不松,為之努力和奮戰(zhàn)。