今年以來,為應對整個鋼鐵行業嚴峻的市場形勢,成本管控成為了鋼鐵企業提升核心競爭力的主要手段。為了能在市場立足,韶鋼只有苦練內功,認真貫徹落實“三降本兩增效”工作要求,不斷提升產品質量,大力推進降本增效、促進企業競爭力提升。
為了推進綠色軋鋼,韶鋼開展控軋控冷工藝,降低生產成本,增加市場競爭力,特軋廠、煉鋼廠、制造管理部、設備管理部等多部門聯合行動,推進合金降本工作。今年1月,特軋廠高二線完成盤螺降合金項目改造,棒三線也完成工藝裝備升級項目改造,為生產低成本、高質量的棒線材產品的提供了裝備基礎。
從棒三線年修復產后,第一時間開展了三批次的Φ16mm至25mm規格HRB400E的螺紋鋼降合金工藝實驗,首批實驗坯料化學成分和控軋控冷工藝能滿足性能要求,后續多次開展了大批量實驗,對熔煉成分、軋制工藝等不斷進行優化調整,尋找最優生產工藝模式。目前,棒三線升級改造后對比升級改造前,可降低合金成本6.4元/噸。
高二線經過前期多輪工藝試驗,已完成Φ8-12mm規格無釩工藝試制及降釩工藝批量生產,根據前期試驗結果和結合生產組織要求,目前按照降釩工藝批量生產,同時Φ8-Φ12mm的軋制速度比改造前提升了4m/s,實現合金降本21元/噸。
特軋廠響應公司降本號召,積極與制造部協同,通過不斷優化軋材系統控軋控冷工藝的設計、快速摸索,在兼顧各線熱送效率的前提下,實現高二線與高一線通用降釩坯生產,棒三線與棒一2線通用坯生產。
7月,高一線完成兩輪低釩低錳、無釩低錳坯盤螺軋制試驗。
1月至8月,累計實現合金降本2709萬元。
8月份,高一線開展Φ8mm和Φ10mm規格HRB400E的盤螺降錳工藝優化第三輪試驗,各項性能指標余量適中,后續將繼續推進高一線HRB400E盤螺降錳工藝試制,力爭高一線和高二線全面實現HRB400E盤螺降錳工藝批量生產。在不影響熱裝效率的前提下,兩線盤螺生產將進一步降低生產成本,提升產品市場競爭力。