近日,沙鋼永興特鋼公司煉鋼廠對1#連鑄機冷床自動聯鎖功能進行優化,保證了不同斷面的圓坯生產時,通過改變冷床循環啟停方式達到鑄坯在冷床上較均勻分布的目的,進一步確保了鑄坯冷卻效果,為鑄坯質量提升再增加一個有利條件。
此前,煉鋼廠在不同斷面圓坯生產中,由于工藝要求拉速不同,造成圓坯在冷床自動循環過程間距不一,導致連鑄坯在冷床上的停留時間有差異、冷卻效果較差。原來的解決辦法是把轉換開關由“自動”操作轉“手動”操作,針對不同斷面的圓坯生產時,通過連鑄內P4工手動操作,人為改變圓坯在冷床上的循環啟停,但是此操作造成連鑄內P4工工作量增加,且容易出現人為失誤導致生產異常發生。
煉鋼廠電氣自動化條線為改變現狀,提高工作效率,嘗試對冷床自動聯鎖功能進行改變。經多次研究討論,最終確定通過編制程序,對冷床自動聯鎖功能優化,達到冷床循環次數的調整。煉鋼廠隨即制定技改方案,決定在操作模式上手動輸入“1-5”的單獨阿拉伯數字,確定冷床循環次數,進而實現不同斷面鑄坯生產時,在冷床上的循環頻次不同,如:輸入“3”,冷床循環次數則為3次。在經過一周時間緊張忙碌的技改工作后,最終獲得成功。
據介紹,本次技改的關鍵點是需要選擇一個信號點,作為冷床啟動條件,但這個信號點的確認卻較為棘手,因為現場的不確定因素、熱坯運行流程等都會影響到信號點的準確性,經過多次模擬才最終完成確認。在程序編制過程,需巧妙運用計數功能塊功能,由于編制難度較高,改造調試中也得到公司設備能源環保處等部門的支持。
據悉,現在連鑄內P3工只要在生產前一次性準確輸入冷床循環次數,就可以保證冷床上的鑄坯間距基本一致,該項技改降低了操作工勞動強度且有效避免了生產異常的發生。