自首鋼團系統開展“降本增效,青年先行”活動以來,氧氣廠團員青年充分發揮身處生產、科研、管理一線的優勢,緊緊圍繞降成本增效益主題,參與技術革新,提合理化建議,從細節做起,從小事做起,把降成本增效益工作做實做細。
隨著氧氣廠遷鋼作業區液氧杜瓦罐業務量的增加,原單項充裝系統既耗工時,又影響銷售。充填班組青工在充裝作業中發現這一弊病后,結合日常操作經驗,仔細觀察研究,提出“變單項閥口為三項閥口”改造建議。作業區領導十分重視,立即組織青年技術骨干設計制作。在進行機加工過程中,他們又在三項閥口上加裝一個小閥,新系統既可以同時充裝兩個杜瓦罐,也可以實現單罐充裝。在大家的共同努力下,新充裝閥口成功上線。同時充滿兩個液氧杜瓦罐不到20分鐘,充裝效率大大提高。
充裝閥口改造成功激發了充填班職工自主創新的工作熱情。如今,許多小技改、小創新在工作中得到應用,取得良好效果。
制氮主空壓機發生故障時,空分塔、膨脹機被迫停車,長時間處于冷態下,極易形成負壓,造成濕空氣進入,凍結管道、閥門、軸承、換熱器通道等設備。若故障處理需要較長時間,空分系統長時間不加熱,后果將更加嚴重。
面對這一難題,順冷作業區青年攻關團隊經過研究,提出為空分系統增加備用加熱氣源的方案。他們結合現場具體工藝流程,經過反復試驗,最終決定將壓縮空氣引入空分分子篩,在保證露點的情況下進入空分。通過從壓縮風排淋接出三通,引入分子篩入口排淋處,同時,依托三通閥將氣源接入分子篩入口。這樣在空分正常生產時,兩邊手動閥關閉,不影響生產。當主空壓機故障停車時,打開兩邊手動閥,壓縮風直接進入空分系統,實施加熱。
這項改造既能對空分系統,特別是膨脹機組進行重點加熱,避免設備二次故障,又能保證空分塔內正壓,防止停車期間濕空氣吸入,避免開機時加熱時間過長,消耗能源,影響保供。此項技術改造可減少空分加熱時間36小時以上,節約液氮至少21.6萬立方米,創造經濟效益20.61萬元。