今年以來,中南股份煉鋼廠通過開展成分窄帶化降低合金成本攻關,1-10月,鋼筋、板坯成分窄帶化命中率同比2021年提升40%以上,降本效果顯著。
為進一步提高冶煉控制能力,煉鋼廠一煉鋼作業(yè)區(qū)一是根據合金元素熔點不同的特點,計算精準測溫取樣時間,確保成分精準;二是優(yōu)化氬氣攪拌與送電過程的檔位配合、送電時間與合金加入時機的配合,降低合金燒損或氧化程度,提高鋼樣準確性;三是細化配合金量的計算,由原兩步配合金改為三步配合金,提高配合金的精準性,加強稱量系統的點檢與跟蹤,確保稱量精準。
煉鋼廠二煉鋼作業(yè)區(qū)牢固樹立過“緊日子”思想,一是加強現場合金精益管理,在原10kg規(guī)格釩氮合金基礎上引進2kg規(guī)格釩氮合金進行微調,控制裝入量準確性,精準控制合金成分;二是在轉爐冶煉稱量合金時合理使用2個合金倉,分別用于鋼種標準Mn成分內控下線配加、稱量100kg硅錳合金備用,力爭以低成本合金替代高成本合金。
通過開展成分窄帶化降低合金成本攻關,煉鋼廠一煉鋼作業(yè)區(qū)鋼筋、板坯成分窄帶化命中率分別由原來的17%、21%提升至60%、70%,二煉鋼作業(yè)區(qū)鋼筋成分窄帶化命中率由原來的20%提升至66%。1-10月,煉鋼廠實現窄帶化合金降本合計1950萬元。