全流程系統攻關
促進重軌鋼高效生產
為進一步提升高效化生產水平,一煉鋼廠與先進企業加強對標,開展了全流程系統優化攻關,全力打造重軌鋼低成本、高效化生產組織模式,進一步提升生產效率和效益。在系統優化攻關過程中,一煉鋼廠主要圍繞優化精煉時間、提高連鑄機拉速和作業效率展開攻關。在轉爐工序,合理控制出鋼量,縮短非冶煉時間,提高出鋼溫度和成分命中率;在精煉工序,控制鋼水過熱度,科學控制生產時序;在連鑄工序,加強標準化和精細化操作,提高作業率,充分釋放連鑄機產能。
“為了提升重軌鋼生產效率,我們圍繞壓縮澆次間生產準備時間,專門開展了中間包快換專項攻關。”該廠異型坯作業區甲班班長張朋說。為此,一煉鋼廠制定了詳實的技術方案和操作要點,經過多次模擬實驗制定了一整套完善的溫度與拉速匹配機制,并對崗位操作工進行了專項培訓,提升了連鑄機作業率和中間包連拉爐數。
此外,為同步適應重軌鋼連拉爐數提升,一煉鋼廠組織技術人員針對RH真空爐槽齡開展了壽命提升攻關,使RH真空爐槽齡由62次提高到70次。1月份,一煉鋼廠重軌鋼中間包連拉爐數由54爐提高到70爐以上,連鑄機作業率提升10%以上,促使重軌鋼日產環比增加450噸,保證了重軌合同高效兌現。
優化高拉碳工藝
持續降低鋼鐵料消耗
“上爐渣樣檢測出來了,相比較終點碳又提高0.02%,渣中氧化鐵含量降低1.23%,降低鋼鐵料消耗0.5kg/t。”看著MES數據傳輸系統顯示出的渣樣成分,一檔技術主管趙廣勛高興地說。一煉鋼廠不斷加大成本管控力度,深挖成本潛力,組織生產技術室、轉爐作業區技術骨干成立了降低鋼鐵料消耗攻關小組,通過對標先進企業,以提高鋼水終點碳含量為突破口,不斷優化轉爐高拉碳操作工藝,促進了鋼鐵料消耗和冶煉成本再降低。
轉爐高拉碳操作工藝是通過優化轉爐冶煉工藝,對鐵水脫磷的同時減少碳、錳、硅等有用元素的流失,從而降低碳化硅等合金料消耗,同時增加爐齡和出鋼口使用率。“轉爐高拉碳操作工藝,首先要創造好的脫磷條件,控制好前期適當低溫條件、提高爐渣的氧化性和堿度、適當增大渣量,保證爐渣的流動性良好,促進保碳脫磷和均勻升溫的冶煉過程平穩進行。”一煉鋼廠轉爐作業區作業長、攻關小組組長王玉剛介紹。
為此,王玉剛帶領攻關小組成員對轉爐吹煉不同階段碳含量進行分別計算,分析確定硅錳氧化期、脫碳期對應的渣料加入量、槍位以及供氧強度,穩定控制不同吹煉階段的脫碳速度。同時,優化調整轉爐裝入制度和溫度制度,提高吹煉過程穩定性,進而提高轉爐吹煉終點碳控制能力。根據熔池溫度調節好槍位,促進前期渣快速形成,提高前期脫磷率;在冶煉中期適當增加低溫區時間,防止高溫回磷,實現脫磷保碳,最終達到高拉碳目的。1月份,該廠轉爐終點碳命中率達到80.5%,環比提高8.9個百分點,鋼鐵料消耗環比降低6.94kg/t。