“2月份,通過對不同含硅量鋼種進行減鈣或免鈣工藝處理,有效降低了品種鋼冶煉成本。”3月1日,在河鋼集團邯鋼公司邯寶煉鋼廠煉鋼新工藝技術研討會上,“優化鈣處理工藝”攻關隊成員、邯鋼技術中心熱板研發中心一檔技術主管李紅俊說道。
鋼水在冶煉、精煉過程中會生成大量氧化物或脫氧產物,影響鋼水質量。為此,邯寶煉鋼廠在精煉工序采用鈣處理工藝,由喂線機把實芯純鈣線送入鋼液深部,用來調整和控制鋼水中易氧化元素和微量元素含量,提高合金收得率,同時凈化鋼液及改變部分夾雜物性質和形態。由于實芯純鈣線成本較高,因而增加了品種鋼冶煉成本。
為深挖成本潛力,邯鋼技術中心聯合邯寶煉鋼廠技術骨干組建了“優化鈣處理工藝”攻關隊。“鋼水在精煉時會加入定量的硅鐵合金,而硅鐵合金中含有微量鈣元素,能夠起到強烈的脫氧作用,通過調整吹氬流量、鋼水溫度以及硅鐵合金的加入時機,可以在保證鋼水質量的同時,減少鈣線用量,降低生產成本。”李紅俊介紹。
攻關隊通過跟蹤鋼水冶煉數據,并開展數十爐次的試驗,確定了“針對不同含硅量的鋼種,進行減鈣或免鈣處理”的工藝執行標準。同時,配套制定了嚴格的操作標準,即精煉操作工在進行減鈣或免鈣處理時,嚴格控制LF爐鋼包透氣性、凈吹時間等關鍵參數,并與連鑄工序操作工密切溝通,關注連鑄澆注狀態、賽棒位置、液面狀態和水口堵塞等情況,從而保證鑄坯質量穩定。
“通過對不同含硅量的鋼種進行減鈣或免鈣工藝處理,避免了喂鈣線帶來的鋼液噴濺和增氧增氮問題,提高了操作穩定性,滿足了鋼水潔凈度要求。”攻關隊成員、邯寶煉鋼廠生產技術室副主任陳達說。
2月份,該廠采用免鈣工藝冶煉鋼水220爐、減鈣工藝冶煉鋼水49爐,品種鋼鈣線消耗量由0.38kg/t降至0.26kg/t。