寶鋼德盛熱軋廠1780產線除鱗系統主要由5臺除鱗泵組、各1臺高低壓蓄能器、高壓水閥門和噴射閥組等組成。其中高壓蓄能器,容積為8m³,設計壓力為39MPa,用于吸收水錘,并補充除鱗時的峰值流量,減小除鱗系統壓力波動范圍。
根據目前實際運行情況看,系統壓力波動范圍達29MPa~36MPa,已超過除鱗泵正常使用范圍,且引起泵出口止回閥關閉異響和泵進口管路劇烈振動。在軋線正常生產時軋制碳鋼需要開4臺泵組備用1臺,軋制不銹鋼時開3臺泵組備用2臺,泵組耗能極高。結合實際情況,設備管理室制定了解決措施:一是增加高壓蓄能器氣罐2臺,單臺容積13m³,設計壓力35MPa,同時增加配套備用水泵、閥門、管路、檢修平臺等。二是高壓最小流量閥控制系統程序進行優化,根據每臺泵工況不同調節系統壓力、液位等,打開關閉最小流量閥,保證除鱗系統壓力和液位。三是高壓水除鱗系統控制連鎖及報警信息優化調整。
項目改造后,在正常軋制時可少運行2臺除鱗泵組,同時有效減輕水錘對管路設備的影響,可大幅降低設備維護成本,同時每年可節省電量約2250.31萬kWh,每年節約標煤量約2765噸,每年可減少二氧化碳排放量約5723.29噸。提升熱軋廠1780產線的整體能效水平,為公司實現碳達峰碳中和貢獻力量。