該廠3號(hào)燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵1和4電場(chǎng)配置了高頻電源、2和3電場(chǎng)配置工頻電源,共計(jì)16臺(tái)電源,在電除塵后安裝有脫硫系統(tǒng),系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,煙囪粉塵的排放為10毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米,脫硫入口處粉塵在56毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米左右。電除塵電源及振打等相關(guān)設(shè)備均為手動(dòng)調(diào)整運(yùn)行方式,無(wú)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),不能根據(jù)粉塵和運(yùn)行情況的變化自動(dòng)調(diào)整除塵電源的參數(shù)、振打方式,導(dǎo)致了電除塵器出口的粉塵排放濃度較高、電除塵電耗偏高,不能滿足企業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展要求。
為此,該廠在前期充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上,于去年6月份開始對(duì)3號(hào)燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)節(jié)能改造。該廠在電除塵出口煙道合適位置增設(shè)2臺(tái)粉塵在線監(jiān)測(cè)儀,并將粉塵數(shù)據(jù)經(jīng)高速采集設(shè)備接入自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),為自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù);在1號(hào)、2號(hào)除塵器400伏開關(guān)柜的進(jìn)線開關(guān)間隔內(nèi)各增加1塊電能表及累計(jì)器,實(shí)現(xiàn)對(duì)電除塵器的高壓電源、振打及加熱器的電能計(jì)量;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,利用現(xiàn)有的通信網(wǎng)絡(luò)讀取煙溫、風(fēng)量等系統(tǒng)相關(guān)外部運(yùn)行參數(shù),為自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供精確的數(shù)據(jù);根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,有針對(duì)性地進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)部的相關(guān)模型,使自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)更加適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)各類情況。
此次改造于去年11月30日完成項(xiàng)目驗(yàn)收,不僅實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)調(diào)整各個(gè)電場(chǎng)電源的工作模式、運(yùn)行參數(shù)及振打方式,而且在電場(chǎng)退出運(yùn)行出現(xiàn)異常時(shí),能及時(shí)調(diào)整相關(guān)聯(lián)電場(chǎng)參數(shù),還有效減少粉塵的波動(dòng)、穩(wěn)定粉塵的排放,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。