“碳鋼3+3模式”
熱軋廠1780產線共擁有R1與R2兩臺粗軋平輥軋機。生產碳鋼產品時主要采用1+5模式或1+7模式軋制,即R1軋1道次,R2軋5道次或7道次。
3月伊始,為提升產能,熱軋廠充分發揮支部戰斗堡壘作用,黨政領導牽頭組織設備管理室、生產技技室、軋二作業區等黨員技術骨干,對碳鋼由1+5模式軋制改3+3模式軋制,進行提產提速攻關研究。
攻關小組通過分析現有工藝參數、設備配置、進鋼連鎖等數據,優化TDC控制程序,逐步實現R1/R2同向軋制、自由軋制功能。經過大家的不懈努力,于4月份已階段性完成碳鋼3+3模式的提速攻關工作。從3月份開始,通過逐步完善R1/R23+3模式功能,逐步減少碳鋼1+5模式比例,除部分過渡材,氧化鐵皮缺陷等投用1+7軋制模式,其他情況下基本都已投用3+3模式,至7月份3+3模式比例高達94.5%。
投用1+5模式,出鋼節奏最快約115秒/塊,出鋼平均投用3+3模式,出鋼節奏最快約85秒/塊。
以碳鋼Q195鋼種,1500*2.75規格為例,在2月19日采用粗軋1+5模式軋制時,粗軋區域純軋制時間為183秒(純軋時間:即從板坯進入除鱗箱開始至離開R2軋機結束);相同鋼種規格在4月3日采用粗軋3+3模式軋制時,粗軋區域純軋時間僅為154秒,比1+5模式軋制時減少29秒。
以碳鋼Q235B鋼種,1230*3.5規格為例,在7月24日采用粗軋1+7模式軋制時,粗軋區域純軋制時間為205秒;相同鋼種規格在7月24日采用粗軋3+3模式軋制時,粗軋區域純軋時間僅為160秒,比1+7模式軋制時減少45秒。
按3+3模式平均出鋼節奏提升25秒左右,以7月份碳鋼產量為例,月節約時間約38小時,7月份生產月小時塊數約29塊,單重21.5t,則每月增產2.3萬噸,近期碳鋼鋼種可控規模差異降本數據為49.9元/噸,每月增產2.3萬噸可實現降本114萬元。
不銹鋼“熱卷箱雙工位”軋制實現常態化生產模式
“熱卷箱雙工位”即熱卷箱在第一條鋼卷取完成進行開卷,開卷的過程中下一條鋼又進入卷取區域成卷。熱卷箱的雙工位,是衡量熱軋產線節奏快不快的一項重要參考標識。
因1780熱軋產線在熱卷箱與精軋之間新增了邊部加熱器設備,導致熱卷箱與精軋機之間距離加長了9米左右,因此距離的變長,導致熱卷箱可實現雙工位的幾率大大降低。此前,僅于2020年所內測試時進行過特殊規格下模軋測試,存在理論實現可能。
近兩年來,熱軋廠分別組織對熱卷箱主動移送功能進行優化,提前熱卷箱允許進鋼時刻點約22秒;對開卷準備步等控制邏輯功能進行優化,使熱卷箱區域設備純軋時間降低約7.9秒,為后續產線實現雙工位打下了堅實的基礎。
5月份以來,隨著熱軋廠產能、小時塊數連創新高、產線節奏逐步提升,熱卷箱也首次實現熱卷箱雙工位軋制。目前,熱卷箱雙工位軋制模式已呈常態化,實現了對標全國其他優秀熱軋產線的又一目標。