9月10日,在5號高爐爐前生產操作平臺,由包鋼股份煉鐵廠技術人員自主設計制作的專用工具——高爐風口大套拆卸一體機首次投入使用。在包鋼高爐爐前工首席技能大師孔德禮指揮作業職工精細操作下,精準、高效地完成高爐1、3號風口大套拆卸,并快速進入備件回裝。“最終拆卸組裝一個風口大套作業僅用3小時18分,創造了包鋼此類作業耗時最短紀錄,而且大大降低了人工成本。”一體機設計者、包鋼股份煉鐵廠機械專業技術主管劉廣濤現場記錄時說。
高爐風口大套重約640斤,休風期間更換高爐風口大套投入人力最多時達50人,耗時6小時,且作業空間狹小,影響高爐生產作業率。為此,包鋼股份煉鐵廠組織設備技術人員,根據高爐現場實際,不斷進行探索與改良,最終采用液壓替代人工的拆卸方式,設計出利用液壓缸配合振打設施構架,研制出輸出可達100噸的高爐風口大套專用拆卸機具。
高爐風口大套拆卸一體機投入使用后,改變了以往人力拆卸環境溫度高、人員密集,甚至需采取切割作業的情況,使高爐休風作業更安全、環保、快速、優質、高效,且能最大限度降低休風換大套對高爐順行、生產指標的影響。此次在風口大套密封、更換難度大的情況下,使用高爐風口大套拆卸一體機,拆卸風口大套作業僅用時10分鐘,較人力拆卸縮短了6倍時間,節省人力約三分之二。
下一步,包鋼股份煉鐵廠技術人員將認真總結實操經驗,優化裝置結構,以求其適用于所有高爐,并在現有基礎上實現可拆卸風口小套、中節和風管的功能,挖掘新設備潛能,進一步提高設備作業效率和質量,完成各類高爐休風檢修任務,促進高爐實現高產高效,降本增效。