梅鋼煉鋼廠“低成本少渣冶煉工藝開發(fā)應(yīng)用技術(shù)團(tuán)隊(duì)”,以轉(zhuǎn)爐少渣冶煉技術(shù)開發(fā)應(yīng)用為抓手,開發(fā)出了具有梅鋼特色的轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)。這項(xiàng)冶煉工藝的推進(jìn)使冶煉成本下降了20.8元/噸鋼。最近,這項(xiàng)新工藝獲得一項(xiàng)國家專利,這個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)也被評為寶鋼股份優(yōu)秀技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
少渣冶煉就是將上一爐的爐渣留作下一爐造渣,有效降低鋼鐵料和原料的消耗,在轉(zhuǎn)爐吹煉初期可以快速成渣,有利于轉(zhuǎn)爐脫磷,縮短冶煉周期,提高生產(chǎn)效率,具有極大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,因而推廣應(yīng)用的潛力很大。但由于噴濺和操作性等難題,目前國內(nèi)外并沒有成功的先例可供借鑒。
為解決兌鐵時(shí)噴濺,主任工程師虞大俊通過對爐渣的熱量進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算,在保證濺渣效果的同時(shí)加入輔料調(diào)節(jié)爐渣溫度,控制爐渣的流動性。調(diào)整冷卻劑加入時(shí)機(jī),并指導(dǎo)現(xiàn)場操作工通過將造渣料分批次加入,成功降低了噴濺率。區(qū)域工程師胡建光帶領(lǐng)現(xiàn)場操作工巧妙地將少渣冶煉與雙渣操作相結(jié)合,很好地解決了高硅鐵水冶煉的難題。
在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝,推進(jìn)前虞大俊要進(jìn)行大量的計(jì)算和實(shí)驗(yàn)。為盡量避免少渣冶煉工藝對操作帶來的安全風(fēng)險(xiǎn),他從留渣防止兌鐵噴濺的動力學(xué)和熱力學(xué)分析,確定最保險(xiǎn)的熱渣循環(huán)利用的濺渣護(hù)爐工藝和控制的安全要點(diǎn)。胡建光帶領(lǐng)操作工進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,保證萬無一失,然后再確定少渣冶煉方案,有組織、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn),最后實(shí)現(xiàn)了在轉(zhuǎn)爐留渣操作時(shí),同時(shí)發(fā)揮渣中含有較高有益物質(zhì)的作用,大大降低了鋼鐵料消耗等其它輔料的消耗。
通過一系列實(shí)踐,少渣冶煉作業(yè)達(dá)到爐渣脫磷護(hù)爐等效果,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,并產(chǎn)生一項(xiàng)《一種轉(zhuǎn)爐熱渣利用的煉鋼方法》的國家專利。
少渣冶煉就是將上一爐的爐渣留作下一爐造渣,有效降低鋼鐵料和原料的消耗,在轉(zhuǎn)爐吹煉初期可以快速成渣,有利于轉(zhuǎn)爐脫磷,縮短冶煉周期,提高生產(chǎn)效率,具有極大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,因而推廣應(yīng)用的潛力很大。但由于噴濺和操作性等難題,目前國內(nèi)外并沒有成功的先例可供借鑒。
為解決兌鐵時(shí)噴濺,主任工程師虞大俊通過對爐渣的熱量進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算,在保證濺渣效果的同時(shí)加入輔料調(diào)節(jié)爐渣溫度,控制爐渣的流動性。調(diào)整冷卻劑加入時(shí)機(jī),并指導(dǎo)現(xiàn)場操作工通過將造渣料分批次加入,成功降低了噴濺率。區(qū)域工程師胡建光帶領(lǐng)現(xiàn)場操作工巧妙地將少渣冶煉與雙渣操作相結(jié)合,很好地解決了高硅鐵水冶煉的難題。
在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝,推進(jìn)前虞大俊要進(jìn)行大量的計(jì)算和實(shí)驗(yàn)。為盡量避免少渣冶煉工藝對操作帶來的安全風(fēng)險(xiǎn),他從留渣防止兌鐵噴濺的動力學(xué)和熱力學(xué)分析,確定最保險(xiǎn)的熱渣循環(huán)利用的濺渣護(hù)爐工藝和控制的安全要點(diǎn)。胡建光帶領(lǐng)操作工進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,保證萬無一失,然后再確定少渣冶煉方案,有組織、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn),最后實(shí)現(xiàn)了在轉(zhuǎn)爐留渣操作時(shí),同時(shí)發(fā)揮渣中含有較高有益物質(zhì)的作用,大大降低了鋼鐵料消耗等其它輔料的消耗。
通過一系列實(shí)踐,少渣冶煉作業(yè)達(dá)到爐渣脫磷護(hù)爐等效果,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,并產(chǎn)生一項(xiàng)《一種轉(zhuǎn)爐熱渣利用的煉鋼方法》的國家專利。