“10月份,馬鋼綜合TPC周轉(zhuǎn)率為4.55,環(huán)比上升0.17,進(jìn)步率3.88%。其中,南區(qū)TPC周轉(zhuǎn)率4.18,環(huán)比上升0.2,進(jìn)步率5.03%,均創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí),11月份綜合TPC周轉(zhuǎn)率也繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)。”運(yùn)輸部生產(chǎn)技術(shù)室運(yùn)行管控作業(yè)長(zhǎng)黃斌在現(xiàn)場(chǎng)介紹。
TPC周轉(zhuǎn)率是指單位時(shí)間內(nèi)單個(gè)TPC完成從鐵廠受鐵至鋼廠翻空循環(huán)的次數(shù),是衡量鐵鋼界面運(yùn)行效率的一項(xiàng)重要指標(biāo)。今年以來,運(yùn)輸部與制造部、煉鐵總廠以及各個(gè)煉鋼單位,圍繞TPC周轉(zhuǎn)率既定目標(biāo),積極對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)企業(yè),學(xué)習(xí)借鑒混鐵車運(yùn)行組織、TPC周轉(zhuǎn)率指標(biāo)提升舉措、高爐配罐模式等方面的經(jīng)驗(yàn)和做法,結(jié)合馬鋼混鐵車運(yùn)輸實(shí)際情況,聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和“瓶頸”問題,優(yōu)化鐵水運(yùn)輸組織模式,助推TPC周轉(zhuǎn)率不斷提升,全力滿足公司提產(chǎn)增效的需求。
優(yōu)化模式,提升效能。運(yùn)輸部結(jié)合各高爐生產(chǎn)特點(diǎn)和鐵水產(chǎn)量,一方面加強(qiáng)與煉鐵總廠溝通協(xié)調(diào),優(yōu)化爐下配罐方式,在原先“2+2”的基礎(chǔ)上,階段性采取“2+1”配罐模式,減少爐下配罐數(shù)量,提升TPC周轉(zhuǎn)率。另一方面,結(jié)合高爐出鐵實(shí)際,科學(xué)調(diào)整北區(qū)鐵水運(yùn)輸作業(yè)模式,由原先的“接力式”調(diào)整為“大循環(huán)”,在壓縮混鐵車爐下取重對(duì)空作業(yè)時(shí)間的同時(shí),減少了鐵水等待時(shí)間,降低了溫度損耗。在此基礎(chǔ)上,該部還結(jié)合南區(qū)鐵水生產(chǎn)情況,合理安排受鐵、運(yùn)輸作業(yè)計(jì)劃,為穩(wěn)定高效運(yùn)輸提供堅(jiān)實(shí)保障。
梳理難題,系統(tǒng)推進(jìn)。運(yùn)輸部牽頭組織公司相關(guān)單位,通過召開周例會(huì)和月度例會(huì)的方式,對(duì)混鐵車運(yùn)輸、受鐵、周轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行總結(jié),分析解決各類問題。在此基礎(chǔ)上,該部技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)蹲點(diǎn),查找運(yùn)輸保產(chǎn)“短板”,并及時(shí)制定相關(guān)解決方案,持續(xù)推動(dòng)馬鋼TPC周轉(zhuǎn)率改善提升。此外,該部還強(qiáng)化對(duì)職工的安全教育,提高職工標(biāo)準(zhǔn)化操作水平,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查,消除影響鐵路運(yùn)輸安全順行的不利因素。
“下一步,我們將對(duì)混鐵車配罐模式進(jìn)行固化,明確不同階段混鐵車在線配罐數(shù)量,并加強(qiáng)與各主線單位的溝通聯(lián)系,努力推進(jìn)TPC周轉(zhuǎn)率進(jìn)一步提升。”談及下一步工作,黃斌信心十足地表示。