據(jù)設(shè)備工程部相關(guān)負責(zé)人介紹,本次大修創(chuàng)造了高爐大修史的四個“第一”,即:
全國第一個采用爐缸國產(chǎn)碳磚全干砌新工藝,砌筑標(biāo)準(zhǔn)高,熱阻小,有利于高爐長壽,且相比使用進口碳磚節(jié)省投資近1000萬元;
行業(yè)內(nèi)第一個采取爐口布料溜槽大門在線機械加工新方案,消除了密合面變形量,平面度公差小于0.5mm,光潔度達到Ra6.3,確保大門密封可靠;
鞍鋼第一次實施爐缸清理工序分層作業(yè),上部施工爐口保護棚及安裝環(huán)軌,下部拆除碳磚清理爐缸,有效縮短工期2天;
第一次出鐵小于17個小時,創(chuàng)造了鞍鋼高爐大修后達產(chǎn)最快紀錄。
據(jù)了解,本次大修工程按照“安全長壽,穩(wěn)定順行,指標(biāo)優(yōu)化”要求,堅持逢修必改原則,將液壓沖渣轉(zhuǎn)鼓改為電動轉(zhuǎn)鼓、高爐爐頂水冷齒輪箱升級為2.5PC、礦槽篩改造為環(huán)保篩,消除多項制約生產(chǎn)的設(shè)備缺陷及多項重大安全隱患,為高爐穩(wěn)定順行、高效長壽創(chuàng)造必要條件。大修前,設(shè)備工程部和煉鐵總廠充分汲取國內(nèi)高爐大修經(jīng)驗教訓(xùn),打破常規(guī),創(chuàng)新思維,反復(fù)推演,科學(xué)論證,優(yōu)化方案,將施工網(wǎng)絡(luò)節(jié)點由38個優(yōu)化為22個。施工過程中,克服場地狹小、多單位同時施工、多層立體交叉作業(yè)等諸多不利因素,在確保工程安全及質(zhì)量雙受控的前提下,科學(xué)組織,動態(tài)調(diào)整作業(yè)順序,有效利用作業(yè)工序間隙,大幅壓縮施工時間,為高爐提前投產(chǎn)創(chuàng)造了條件。針對此次大修時間緊,特別是跨越中秋、國慶節(jié)兩大節(jié)日等施工組織管理過程中的各種實際困難,設(shè)備工程部、煉鐵總廠主要領(lǐng)導(dǎo)和高爐大修工程指揮部全體同志堅持深入一線,調(diào)研指導(dǎo),及時解決現(xiàn)場實際問題。全體參戰(zhàn)人員同心協(xié)力,以“保安全、保質(zhì)量、保工期”為目標(biāo),嚴格按照施工網(wǎng)絡(luò)計劃推進各項工作,實現(xiàn)了各工序、各專業(yè)、各節(jié)點有序銜接,確保了施工進度和施工質(zhì)量。