為進一步挖掘電耗成本,提高用電效率,首鋼通鋼公司煉鐵事業部依托鳳軍創新工作室,開展變頻改造課題攻關,對用電消耗深挖潛,截至11月份,變頻改造完成14臺,節省電耗176萬千瓦時,實現創效116萬元。
今年以來,通鋼煉鐵事業部狠抓用電消耗,以降低峰谷比為主要手段,通過合理組織生產、規范崗位對設備啟停操作,有效錯峰填谷,設備運行均實現生產匹配最優,用電消耗實現可控。但該事業部不滿足于當前,在此基礎上又向以風機為主要運行設備電機變頻改造節能發起沖擊。
噴煤作業區以三區排煤風機和高溫風機變頻調試為重點工作,電氣專業和廠家技術人員現場做好跟蹤和設備調試運行。三區主控室和變頻設備現場緊密對接,通過主控操作臺電腦實現對變頻的操作控制,投入運行后節電率可實現18.41%和54.59%。
噴煤三區兩大主要風機變頻設備獨立易操控,調試過程為控制面板手動操作,主控室根據制粉系統負荷壓力來調整變頻。通過變頻調節風機轉數,以頻率調節實現風量調節,大大降低風機功率,有效降低用電消耗。排煤風機和高溫風機在變頻下運行正常,通過遠程調試,實現變頻在主控室遠程操作。