近期,方大九鋼軋鋼廠對中板粗軋規程道次下壓程序進行優化,有效減少了軋廢,降低了成本,提高了效益。
據悉,由于工藝波動,板材坯料會出現寬度尺寸偏窄的情況,軋制成品寬度2000毫米規格的鋼材時,為避免母板毛寬不足而分段,粗軋必須強制兩道次展寬。由于壓下量太小、軋制力不足,無法觸發一級規程道次自動下移,需要人工補救,既耽誤時間,又容易產生工藝偏差,導致軋廢或粗軋鋼溫過低回爐。為解決粗軋規程道次不能自動下移難題,軋鋼廠技術人員決定優化中板一級系統程序,通過對程序內部邏輯的優化,緩解壓下力太小、軋制力不足的影響,實現觸發粗軋規程道次自動下移阻力減小。元月份,該廠完成中板粗軋規程道次下壓程序優化,一級規程道次自動下移敏捷性明顯提升,提高了粗軋過程的連續性和穩定性,減少人為干預和操作失誤。改造以來,月均降低軋廢1塊、減少粗軋鋼溫過低回爐3塊,取得了較好的降本增效效果。