今年以來,酒鋼宏興股份煉軋廠積極協(xié)調(diào)各方資源,多措并舉開展降鐵耗技術攻關,為順利完成各項任務目標奠定基礎。
面對低鐵耗控制要求,煉軋廠組織技術人員系統(tǒng)梳理歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)場實際存在的問題,分析影響鐵耗降低的實質(zhì)性因素,有針對性地制定了多項控制措施。
該廠采用精煉溫度補償?shù)姆绞剑档娃D(zhuǎn)爐出鋼溫度,增加廢鋼裝入量;根據(jù)不同鐵水的硅含量,調(diào)整生鐵入爐量,提升熔池硅、錳等發(fā)熱元素含量,提升轉(zhuǎn)爐單斗廢鋼重量;在普碳鋼生產(chǎn)期間,盡量采取單渣不倒爐出鋼生產(chǎn)工藝,有效降低了冶煉過程溫度損失;最大限度減少吸熱較強的輔料使用量,降低了輔料加入對溫度的影響;開展金屬料平衡跟蹤管理,減少金屬損失,提升毛產(chǎn)量。
通過各項措施的有效落實,煉軋廠綜合鐵耗較歷史最低數(shù)據(jù)降低了8.71千克/噸。同時,該廠在目前鐵耗降低的基礎上,制定了進一步降低鐵耗的長遠目標和實施方案,為完成全年目標任務創(chuàng)造了條件。