近日,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼工序緊扣硬仗工作清單,從技術(shù)創(chuàng)新上下功夫,尋找節(jié)能降耗“金點子”,深挖內(nèi)部降本增效潛能,不斷提升精細化管理水平。
為解決線材生產(chǎn)過程中液壓油、潤滑油泄漏導(dǎo)致設(shè)備故障及費用增加的問題,該工序成立攻關(guān)小組,對油品安全有效儲存進行研討,以原吐絲機保護罩液壓站閑置油箱作為基礎(chǔ),巧妙地加裝粗濾筒、精濾筒以及循環(huán)油泵,開發(fā)出油品過濾凈化裝置。該裝置的核心在于對回收后的污染油品進行處理,降低揮發(fā)性物質(zhì)釋放。同時,該攻關(guān)組采用加熱工藝,使油品溫度達到適宜凈化的溫度范圍,通過過濾技術(shù)、除水凈化等過程,進一步提升潤滑油的潔凈度和穩(wěn)定性,從而達到油品凈化、循環(huán)利用的目的。據(jù)統(tǒng)計,該裝置使用后,每月可處理污染油品6至8桶,凈化后的油品重新投入到生產(chǎn)中,年可創(chuàng)效20余萬元。
為確保電氣設(shè)備穩(wěn)定運行,該攻關(guān)組通過測量和繪制圖紙,現(xiàn)場實地觀察分析,發(fā)現(xiàn)精軋勵磁繞組的引出線受高溫環(huán)境影響發(fā)生了氧化反應(yīng),導(dǎo)致線徑逐漸減小,影響電機正常運轉(zhuǎn)。該攻關(guān)組對電機運行情況進行監(jiān)測,拆除氧化老舊線路,對精軋勵磁繞組的引出線進行延長處理。電機在連續(xù)運行72小時后,精軋電機勵磁線的溫度下降25攝氏度左右,不僅滿足電機高強度運轉(zhuǎn)需求,而且整個項目可節(jié)約外委費用7.94萬元。