面對持續嚴峻的行業形勢,首鋼長治軋鋼廠認真貫徹公司經營分析例會精神,眼睛向內,對標找差,瞄準低成本運行目標深挖潛力,圓滿完成各項目標任務。其中,軋鋼廠工序成本環比降低48.34元/噸,Ⅲ級螺紋鋼工序成本環比降低31.59元/噸。
強化精細管控,提升生產組織效率。該廠堅持效益優先的原則,動態調整每日生產計劃,優化鑄機與產線對位,提高鋼坯流轉和產線運行效率,實現鋼坯低庫存運行。同時,直軋三期對接完成后,通過對棒線直軋輥道電氣故障、直軋發鋼程序等進行攻關,南北線實現了雙線直軋生產模式,進一步發揮出直軋最大效益。5月份,直軋比例完成72.55%。
優化鋼坯定重,提升成材率指標。嚴格控制鋼坯單支定重,并以此作為提升成材率指標的突破口,各作業區嚴格按照品種規格合理控制鋼坯定重,保證了軋制鋼坯品種規格的單支定重在符合范圍內,滿足生產需求。狠抓工藝操作紀律,嚴格生產工藝標準化操作,有效降低各產線熱軋廢,成材率指標明顯提升。5月份,軋鋼綜合成材率比計劃提高0.07,創今年以來最好水平。
加大攻關力度,降低軋鋼工序能耗。將“一引領兩融合”融入日常生產秩序中,通過對南北線雙線直軋及北線混軋和棒材7號機混軋程序攻關,適時管控型鋼停產減少煤氣空耗等措施,多措并舉降低軋鋼工序能耗。5月份,軋鋼工序能耗28.69kgce/t,連續兩個月達到30kgce/t以下水平。
未雨綢繆,做好防雨防汛工作。對各作業區現場建筑物防雨防汛、設備防暑降溫等進行了排查,組織技術人員對在線設備設施進行了排查,對存在隱患的點位進行了登記梳理,為各作業區補充排風扇36個,為型鋼液壓站、稀油站補充了降溫設備,同時還對各作業區配電室、操作臺空調進行了維修、維護,為夏季生產組織提供了有力保障。