經過一個多月的運行,本鋼礦業南芬選礦廠自主研發的大型化主體設備潤滑實時監測系統狀態良好,實現了潤滑系統的實時監控,未出現因潤滑不善引起的非計劃停機,有效延長大型化主體設備使用壽命,提高了設備運行效率和設備管理系統的數字化管控水平。
潤滑管理是設備生命周期管理中至關重要的一環,潤滑情況直接影響設備的運行效率、使用壽命和安全性。該廠現有大型化高壓輥破碎流程主體設備70余臺,多為重型設備。此前,該廠采用人工方式記錄電動機、減速機、皮帶等設備潤滑情況,數據量大且缺乏專職管理人員,潤滑效果較差。為解決這一難題,該廠組織設備工程室專業人員經過反復研究與論證,采用1臺西門子S7-1200PLC作為控制器,通過TCP通訊的方式采集大型化DCS數據,對主體設備潤滑系統進行數據處理、累計、歸檔,并利用西門子WINCC作為上位機軟件進行分析編程,開發并上線了大型化主體設備潤滑實時監測系統。該系統能夠自動采集并記錄設備運行時間,自主與設備潤滑周期比較,在接近潤滑周期時發出潤滑提醒。作業區管理人員可根據系統提示及時更換潤滑油,在潤滑完成后,運行時間管理清零,并開始下一周期監測。此外,該系統的清零功能設有管理權限,只有授權人員方可進行操作和管理,保證了系統的安全性。
自投入使用以來,該系統已對130余臺電動機、減速機、高壓輥等關鍵設備潤滑情況進行在線監測,避免了人工管理的延遲和遺漏,有效降低因潤滑不到位造成的設備停機、停產等風險。同時,該系統通過精準控制與高效潤滑,降低了油脂消耗量和潤滑成本。