軋鋼一廠的加熱爐是雙蓄熱氣化冷卻步進(jìn)梁式加熱爐,三段供熱,上下燃燒,保證了鋼坯的溫度上下一致。目前,因受加熱能力的制約,冷鋼會(huì)對軋制根數(shù)有所影響,兩者存在著量的差距,這不僅影響產(chǎn)量,同時(shí)也增加了煤氣的消耗,提高了生產(chǎn)成本,為此軋鋼一廠做出了以下應(yīng)對方案。
軋鋼一廠通過多次測溫并在記錄分析每小時(shí)熱鋼降溫多少的過程中確定,冷坯落地400支左右,給高線出3個(gè)小時(shí)坯料,棒材消耗現(xiàn)場的坯料,后面繼續(xù)給棒材出坯料,效果會(huì)更好。同時(shí)軋鋼一廠為進(jìn)一步降低加熱爐煤氣消耗,對各規(guī)格的軋制電流、軋制力進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄跟蹤,以往純冷坯軋制為每小時(shí)為70-68支左右,數(shù)量低,軋機(jī)電流低,通過協(xié)同車間主任和工程師進(jìn)行溝通試驗(yàn),對于純冷鋼確定使用增加加熱爐爐內(nèi)的鋼坯支數(shù)的方法,由100支增加到了106支,300℃的下線“熱鋼”,和沒有溫度的純冷鋼,二者在加熱時(shí)的加熱能力也不同,能相差10多支,雖然熱鋼也會(huì)增加煤氣消耗,但相較純冷坯軋制,實(shí)際還是降低了電量和煤氣消耗,軋鋼支數(shù)總量有所增加。軋鋼一廠還延長了鋼坯在爐內(nèi)的加熱時(shí)間,同時(shí)通過控制軋制速度來調(diào)節(jié)軋機(jī)的電流使其穩(wěn)定在合理范圍內(nèi),生產(chǎn)中調(diào)用轉(zhuǎn)爐煤氣,在生產(chǎn)中有轉(zhuǎn)爐煤氣和沒有是兩個(gè)不同的出爐支數(shù),經(jīng)過各種調(diào)試,最終將軋制速度定在80支,在有轉(zhuǎn)爐煤氣時(shí)控制在80支,沒有轉(zhuǎn)爐煤氣供應(yīng)時(shí)就降到77到75支之間,并將其電流控制在85-90%,這既可以保護(hù)設(shè)備又能達(dá)到增加產(chǎn)量的效果。
軋鋼一廠通過利用轉(zhuǎn)爐煤氣來降低煤氣用量、增加軋制根數(shù)去攻克加熱爐提產(chǎn)降耗的課題,并在加熱爐降本增效項(xiàng)目取得了成效。未來,軋鋼一廠將不斷探索和實(shí)踐新的節(jié)能減排方式,努力將降本增效工作推向新的高度,為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。