10月份以來,煉鋼事業部認真總結分析9月份電耗攻關取得的經驗,在延續好做法的同時,向更深、更細、更實用力,通過內外結合、雙向驅動的方式,全力提效率、降消耗。
向內,進一步對電耗進行細化和分析,對比歷史和行業數據,鎖定降本目標,實施最短工藝流程、最節能的生產模式,大幅提升生產效率。對中壓水系統進行平衡調整,優化泥漿泵站等設備用水,停用數臺水泵。
煉鋼事業部公輔作業區作業長劉萬福說:“成本就得一點一點摳,一點一點算,一點一點干,把各方面平衡好、匹配優了,成本才能慢慢降下來。”
對外,積極與能源事業部協同,優化空壓站運行,關閉備用機用水,停運1臺電機,全力降低能源消耗,實現成本大幅削減。
煉鋼事業部生產技術室能源管理主管師陳卓說:“能源事業部的幫助給了我們很大支持,優化機組運行模式也是降低能源消耗的重要途徑,在保證成本降低的基礎上,保持效率最大化,才能實現生產、降本兩不誤。”
過程的損耗是不經意間的,煉鋼事業部從小、從細入手,強化工序流程管控,全力提升回吃渣比例,每爐次電耗降低200千瓦時。
煉鋼事業部煉鋼作業區主任師張立志說:“回吃連鑄鑄余渣在降低精煉電耗的同時,還可以改善爐渣的流動性和保溫性,提高熱效率,減少精煉過程溫降,從而降低整體電耗。”
同時,提升精煉進站溫度,縮短升溫時間,并通過精確控制轉爐吹煉時間,減少溫度損失,以及合理調整中間包溫度,快速制備高堿度還原渣,控制脫硫時間,縮短精煉周期,確保連鑄滿負荷生產,提升工序效率和能源利用率。
張立志說:“原來脫硫時間需要25-28分鐘,現在我們控制在20分鐘,利用精煉爐長的經驗判斷爐渣狀態及脫硫程度,減少取樣次數及等樣時間,進一步降低熱量損耗,與之前相比可節約電量1.47千瓦時/噸。”
能源管理動一子而全局活,調度系統作為生產指揮和能源管控的核心,充分發揮協調和統籌的作用,精確把握生產節奏,高效組織生產。
煉鋼事業部生產技術室調度寧濤說:“調度室作為煉鋼事業部的核心大腦,不僅要發揮生產指揮棒的關鍵作用,更要以戰略視角優化資源配置。我們一方面精確監控生產進度,靈活調整計劃,通過爐次優化、天車精準調配和全方位實況監控,實現生產流程、能源管控的最優化;另一方面,加強與公司各單位、部門溝通協作,高效解決生產難題,生產穩了,成本也就降了。”
各作業區圍繞降低電耗打出“組合拳”“沖擊拳”。煉鋼作業區依據鐵水成分,精細調整輔料比例,有效提升出鋼溫度,保障鋼水品質。連鑄作業區緊跟生產步伐,實時調整拉速,確保煉鋼到連鑄無縫對接,為冶煉電耗穩步下降提供了有力支撐。
煉鋼事業部生產技術室主任張偉說:“挑戰‘未知’,才能打破‘認知’,以前有些壁壘不敢碰、不想碰,也不愿意碰,有些問題就越積越多。我們大膽突破一下,齊心協力,可能問題就迎刃而解了。”