截至11月底,新鋼煉鐵事業部燒結固體燃料消耗為47.65kg/t,降幅明顯,達到了歷史最好水平。
為保持高質量發展態勢,該部充分發揮鐵前工序整合優勢,以高爐為中心,強化算帳經營,持續開展降本增效行動。固體燃料消耗占燒結總能耗的70%左右,為降低燒結生產成本,該部開展了一系列的實踐與攻關。
首先,提高燒結料層,將6#、7#燒結機臺車料層厚度提高至850mm,8#燒結機提高至840mm。該部通過厚料層燒結,燒結礦的轉鼓強度明顯提升,3臺燒結機強度均在79.5%以上,達到了歷史最好水平,有效減少了返礦量,提升成品率。
其次,粒度抽樣發現返礦粒度偏粗。返礦配比較高,造成成品礦極大浪費,增加了固體燃料消耗。該部通過改造返礦篩板,返礦中粒度大于5mm的顆粒低于了10%,降低了返礦比例,減少了燒結礦浪費,促進燃料消耗下降。
與此同時,該部加強對各臺燒結機返礦粒度、鋪底料粒度的檢查,發現粒度不符合要求及時更換篩板,減少燒結礦成品的浪費。在高性價比非主流礦的使用和固體燃料消耗上,該部做好總量平衡,配礦結構中增加了國內精粉配比,提高了混勻礦中的氧化亞鐵含量,為燒結固體燃料消耗降低創造原料條件。
新鋼數智化部加強了燒結控制系統維護,大力推進數智化技術應用,通過集成先進的傳感器、云計算等先進裝備技術,實現智能燒結,使生產過程變得更加高效、精準,也大幅提升了生產線的環保指標。
據統計,今年下半年該部燒結固體燃料消耗比上半年共計降本1238.34萬元。