鋼渣作為煉鋼過程中不可避免的副產品,其本身具備一定的資源利用價值,尤其在燒結工序中,若能夠合理加以利用,可以大幅度降低生產成本。周口基地決定在燒結生產中探索鋼渣的使用,通過創新操作,進一步推動節能降耗。
在原料和燒結工序的共同協作下,2024年11月,周口基地開始了鋼渣的應用試驗。煉鋼產生的鋼渣直接送入燒結車間,經過合理配加進行穩定生產。這一嘗試雖然面臨諸多挑戰,但通過科學的配比和精細化管理,逐步解決了使用鋼渣中的問題。
“鋼渣中摻雜了大量未篩選的鋼鐵塊,初期我們擔心這會影響燒結生產的穩定性。”原料工序負責人高銳說道,“但經過與技術團隊的討論后,我們決定通過機械設備翻垛配合人員清理的方式,先進行試驗性使用。并通過逐步優化操作工藝,克服鋼渣中雜質較多的問題,確保配料準確性和生產的平穩進行。”
由于鋼渣中雜質較多,導致了料倉篦網頻繁堵塞,出現了下料不順暢和蓬倉現象。每當這種情況發生,操作人員都需要迅速展開清理工作,以避免影響生產進度。
“每班我們都安排了幾名技術人員和操作工人進行清理工作。”高銳回憶道,“剛開始鋼渣進料不均,我們還一度擔心設備會因此出現問題,后來逐漸摸索出了一些清理技巧,配合設備篩選系統,情況得到了好轉。”
不僅如此,清理過程中還回收了部分鋼鐵塊,進一步節約了原料成本。經過一段時間的運行,鋼渣的使用逐漸穩定,車間內的生產秩序恢復正常,成效逐步顯現。
經過一個月的實際使用,周口基地成功將鋼渣作為原料應用于燒結生產中,并取得了顯著的降本增效成果。僅在一個月內就回收使用鋼渣2365噸,為公司節約原料成本70.95萬元。并回收鋼渣中的鋼鐵料8.58噸,節省了2萬元。
周口基地將繼續秉承“精細管理,降本增效”的理念,擴大鋼渣的使用比例,并加強設備智能化改造,以期實現更高效、更環保的生產模式。