為有效降低石灰消耗,煉鋼廠采取了一系列措施:首先優(yōu)化造渣工藝,對造渣制度進(jìn)行精細(xì)化管理,根據(jù)不同鋼種的成分要求和生產(chǎn)條件,進(jìn)一步分類細(xì)化石灰加入制度。通過精確計算和控制石灰加入量,高效運用“多批次、少批量”的加入模式,避免了因加入過多或過少導(dǎo)致的浪費或冶煉效果不佳問題,提高了石灰的利用率。同時,加強原料質(zhì)量把控,對石灰活性度、生燒率、過燒率等關(guān)鍵指標(biāo)抽查把關(guān)。確保入爐石灰質(zhì)量穩(wěn)定,活性度高,從而減少因石灰質(zhì)量問題導(dǎo)致的用量增加。
其次,密切關(guān)注入爐鐵水的成分波動,尤其是硅、磷、錳含量,根據(jù)其變化,認(rèn)真執(zhí)行“雙渣操作的7個條件”,及時調(diào)整石灰加入量。此外,在鋼水冶煉過程抓好規(guī)范操作,通過開展轉(zhuǎn)爐操作技能培訓(xùn),提高轉(zhuǎn)爐爐長對冶煉過程的掌控能力。要求轉(zhuǎn)爐爐長根據(jù)每爐鐵水和石灰的指標(biāo)具體情況精準(zhǔn)配加,避免憑經(jīng)驗盲目操作。加強對吹煉過程槍位的控制,優(yōu)化供氧制度,確保終渣能夠良好地熔化和反應(yīng),提高石灰利用率,減少補吹次數(shù)。
據(jù)煉鋼廠有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,石灰消耗的顯著降低,對煉鋼廠產(chǎn)生了多方面的積極影響,不僅降低了生產(chǎn)成本,也提升了鋼水收得率,從而推動鋼鐵料消耗也創(chuàng)下了近兩年的最好水平,可謂是一舉多得。