近期,新鋼集團煉鐵事業部通過一系列“微創手術”,為7號燒結機注入新活力,經濟效益顯著提升。目前,燒結礦日產量提升近1000噸,固態物料消耗降低,噸礦電耗下降,月可節約電費超120萬元。綜合測算,此項改造每年可為新鋼節省生產成本2000余萬元。
在7號燒結機集中檢修期間,該事業部精準聚焦設備短板,實施了臺車滑道密封、主抽風機轉子效能提升、臺車欄板加高3項技術改造,成功消除設備頑疾,優化了燒結機產能、產品質量與能耗,實現經濟效益與生產效能雙提升。
針對7號燒結機固定滑道存在的動態漏風問題,該事業部引入了彈性密封技術,將臺車滑道與風箱固定滑道升級為復合密封結構,并安裝耐高溫彈簧鋼片與耐磨陶瓷密封裝置,實現滑道柔性貼合,有效填補機械間隙。經過改造后,煙道氧含量顯著下降,年減少無效風量達1200萬立方米,滑道區域漏風率大幅下降。應用這一技術不僅降低了主抽風機負荷,還使燒結終點溫度提升了8℃~10℃,為增產奠定堅實基礎。
主抽風機作為燒結機的關鍵設備,其能效直接影響燒結機的產量、質量及能耗。為實現節能降耗,滿足綠色生產目標,該事業部將主抽風機轉子從工頻模式改為節電效果更好的變頻模式,并采用轉子耐磨涂層技術,實現了能效飛躍。經過改造后,風機運行頻率明顯降低,負壓提升,有效風量增加,風機效率突破了92%大關,年節電量高達860萬千瓦時,相當于減少碳排放6800噸。
該事業部改造燒結機臺車欄板,將欄板高度從700毫米提升至850毫米,并采用波浪形設計,不僅縮減了邊緣漏風帶寬度,降低了返礦率,還增加了有效燒結料層厚度,提升了燒結成品率。同時,此次改造延長了欄板變形周期,配合鋪底料厚度優化,形成“高料層、薄鋪底”新工藝,減少了邊緣效應,年可減少1.2萬噸返礦量。與此同時,該改造與滑道密封形成協同效應,顯著改善了整個燒結斷面的燃燒均勻性。