“市場形勢好的時候,產量最大化就是效益最大化。董事長把這個道理點透以后,也讓我們對精益理念有了新的認識。”天鋼公司軋鋼總廠生產運營科科長、精益專員蘇安龍表示,廠領導把產量最大化作為精益管理系統(tǒng)性提升的新目標,要鞏固現(xiàn)有成果,發(fā)掘新的舉措,把過去的“極限”變成今后的常態(tài)。
雖然都是軋鋼總廠的產品,但基于產線特點的不同,制約棒材和中厚板產量的因素也不完全相同。
“我們主要通過提高熱裝率來提升棒材產量。”蘇安龍介紹說。以往棒材排產,主要看銷售合同上標定的提貨時間,臨近提貨再安排生產,好處是避免了庫存堆積,壞處則是,每個批次的產量相對較小,各批次間隔較長,有些坯料不得不放涼了再加熱。“坯料的加熱時間是有工藝要求的,沒有排產計劃的時候,只能把坯料先放那晾著。”
現(xiàn)在,通過生產運營部、銷售部門和軋鋼總廠的三方聯(lián)動,解決了這個問題。依然是以銷定產的模式,排產的時候,生產運營部把不同訂單相同規(guī)格的產品安排到一起生產,銷售部門則主動聯(lián)系客戶,協(xié)調提前提貨,即保證了低庫存,又為棒材產線提高熱裝率創(chuàng)造了條件。“還是得算總賬,算大賬。說實話,銷售部門協(xié)調客戶,做了很多工作,很不容易,都是為了利用好當前的市場窗口。”蘇安龍說。
提升棒材產量的另一個辦法是優(yōu)化軋制節(jié)奏,即盡量壓縮坯料從出加熱爐到進粗軋機的時間。推行精益管理前,全憑經驗和感覺,大家甚至都沒有“軋制節(jié)奏”這個概念。現(xiàn)在,經過提取數(shù)據(jù)并加以分析,軋鋼總廠把標準定在4秒鐘,少于4秒才算達標。“最初達標率只有30%多,后來各班組就比,現(xiàn)在平均能到70%多,高的時候能到80%以上。”
4秒鐘,眨巴眼的功夫,實在考驗操作水平。
中厚板產線也在優(yōu)化軋制節(jié)奏,但他們要控制的環(huán)節(jié)就比較多了——粗軋、精軋、層流、矯直4個環(huán)節(jié),分出來15項,每項都精確到秒。“精益管理配合賽馬機制,把大家的積極性都調動起來了,各班組眼看要破紀錄的時候,都站起來操作,就搶那一兩塊(板坯)的量。”蘇安龍說的時候,難掩激動。
當然,中厚板產線也有自己的“獨門秘笈”。以前,每逢更換軋輥,大約需要50分鐘,為了壓縮時間,中厚板產線想了不少辦法。他們對更換軋輥的每個動作都做了分解,發(fā)現(xiàn)有的動作可以在停機前完成,有的動作可以同時進行,這就大大節(jié)省了時間。同時,他們還通過在地面以及軋輥上添加標識,實現(xiàn)了“目視化”——備件提前放到哪個地方用起來最方便,軋輥調整到哪個角度即可,一目了然。現(xiàn)在,更換軋輥的作業(yè)時間已經降至35分鐘。
提高生產效率,有多方面的好處。“即使以后訂單量減少,我們也可以利用節(jié)省下來的時間維護設備,或者生產高附加值品種鋼,哪怕是單純的停機,也能降低能耗不是嗎?”蘇安龍最后補充道:“推行精益管理的最終目的是什么,能夠給我們帶來什么,這是真正需要反復思考、認真對待的問題。”