今年以來,酒鋼煉軋廠二高線作業區積極謀劃,扎實推進,認真落實“奮力應對挑戰、推動改革轉型發展”主題活動,通過指標競賽、崗位創新等活動將各項工作落到實處,圓滿完成了上半年生產目標任務。
作業區主要技術經濟指標均超額完成集團公司下達的計劃。2013年12月至2014年5月份,二高線產量累計完成35.2686萬噸,比計劃35萬噸超產2686噸;鋼坯消耗完成1021.188kg/t,比計劃1021.378kg/t降低0.19kg/t;工序能耗實際完成52.139kgce/t,比計劃53.385kgce/t降低1.246kgce/t,實現時間過半任務過半的目標。
今年以來,西部重工公司鑄造車間積極發動職工開展崗位創新活動,組織管理技術人員、高技能人才為生產經營獻計獻策,降本增效取得良好效果。
由于設計問題,鑄造車間鑄球區域0.5噸中頻爐爐體線圈冷卻一直使用自來水,耗水量大,增加了額外成本。班組提出改進建議后,車間仔細勘察,組織相關技術人員提出一套切實可行的改進實施方案,配合特種維修人員實施改造,將中頻爐長流水改造成循環水系統。改造完成后月節約生活水1500m3左右,預計全年可節約水費3.6萬元。
鑄銅件經加工后產生大量的銅屑,銅屑二次使用時由于其中摻雜了少量的其他金屬,澆鑄出來的鑄件缺陷多,只能作為廢銅出售。鑄銅區域熔煉班組成員利用間隙時間,對回收來的廢銅屑分類處理,入爐前全部由人工利用磁鐵篩選一遍,將確實不能使用的進行出售。5月份在沒有銅板的情況下,鑄銅件全部使用銅屑熔煉,成品率100%。按照市場差價,每使用1噸銅屑可降低生產成本2萬元,僅此一項上半年就降低生產成本6萬余元。
去年合成技術在鑄造車間得到推廣應用,取得良好經濟效益,今年鑄銅區域徹底實現無生鐵鑄造。箅條生產配合高碳鉻鐵、廢鋼,最低限度使用微碳鉻鐵,達到成本最低。鑄球生產全部使用廢箅條及料場多年積壓的合金回爐料,爐料中不再加入任何合金。按照現階段原材料價格,每節約1噸生鐵可降低生產成本580元,上半年就降低生產成本20萬元。