北營煉鋼廠狠抓生產用電管理,通過加強工藝調整,合理峰谷平用電等措施,使噸鋼用電消耗大幅下降。一季度,該廠噸鋼用電64.64千瓦時,較計劃降低5.64千瓦時,有效降低了生產成本。
用電消耗占該廠能源成本比重非常大,為此,該廠在降低生產用電消耗上狠下功夫。該廠機動科聯合自動化作業區,將生產電耗成本分解到各作業區,由各作業區制訂用電單耗計劃,并制訂相應考核方案,由過去單一管理變為全員參與管理。該廠還在強化職工節能意識上下功夫,向職工宣傳節能對企業生存發展的重要性,真正將節能意識落實到工作中的每一個環節。
該廠還利用工藝調整降低電耗。在生產低碳、低硅鋼種過程中,該廠采取脫氧后移工藝,將脫氧從原來在轉爐吹煉環節轉移到精煉環節,節約了生產用電,也減少了渣量,噸鋼綜合成本可以降低15元左右。在生產低碳鋼種時,該廠實現了脫硫+轉爐+LF精煉爐+連鑄和脫硫+轉爐+RH真空精煉爐+連鑄兩條生產工藝路徑。以生產SPH鋼種為例,在兩條生產工藝都能滿足生產需要時,該廠基本選擇用RH真空精煉爐生產,同LF精煉爐相比,在用電、耐材、輔料上,RH真空精煉爐要比LF精煉爐節約生產成本。同時,該廠還根據北營公司現行的生產模式,加強主體生產線停機后配套設備停機的管理,嚴格控制非生產期間耗電設備的啟停時間。此外,該廠還合理調整用電時段,避峰就谷組織生產,有效降低了用電成本。
用電消耗占該廠能源成本比重非常大,為此,該廠在降低生產用電消耗上狠下功夫。該廠機動科聯合自動化作業區,將生產電耗成本分解到各作業區,由各作業區制訂用電單耗計劃,并制訂相應考核方案,由過去單一管理變為全員參與管理。該廠還在強化職工節能意識上下功夫,向職工宣傳節能對企業生存發展的重要性,真正將節能意識落實到工作中的每一個環節。
該廠還利用工藝調整降低電耗。在生產低碳、低硅鋼種過程中,該廠采取脫氧后移工藝,將脫氧從原來在轉爐吹煉環節轉移到精煉環節,節約了生產用電,也減少了渣量,噸鋼綜合成本可以降低15元左右。在生產低碳鋼種時,該廠實現了脫硫+轉爐+LF精煉爐+連鑄和脫硫+轉爐+RH真空精煉爐+連鑄兩條生產工藝路徑。以生產SPH鋼種為例,在兩條生產工藝都能滿足生產需要時,該廠基本選擇用RH真空精煉爐生產,同LF精煉爐相比,在用電、耐材、輔料上,RH真空精煉爐要比LF精煉爐節約生產成本。同時,該廠還根據北營公司現行的生產模式,加強主體生產線停機后配套設備停機的管理,嚴格控制非生產期間耗電設備的啟停時間。此外,該廠還合理調整用電時段,避峰就谷組織生產,有效降低了用電成本。