徐 宏
(酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司,甘肅 蘭州 730100)
摘 要 :高爐容易受到生產條件、高爐爐況等因素影響,導致鐵水含碳量下降,尤其使用時間長的高爐下降幅度較為顯著,現根據榆鋼1號高爐實際生產條件,根據冶煉學原理并結合生產積極,找出原因,為下一步改善雙高爐爐況提供理論依據。
關鍵詞 :高爐 ;滲碳 ;煉鐵 ;含碳量
高爐煉鐵是鐵礦石中鐵的氧化物被還原成單質鐵的過程,即使用焦炭做燃料和還原劑,在高溫下將鐵礦石(如Fe2O3 、Fe3O4 、Fe2 SiO4 、Fe3O4 ·TiO2 等)還原為液態生鐵,如圖1所示。在鐵礦石冶煉時,爐料(礦石、熔劑、焦炭)通過裝料設備按照一定的比例一定的順序從爐頂裝入高爐內。冶煉時,高溫吹氧,熱風從下部風口鼓入與焦炭反應生成高溫還原性煤氣 ;爐料逐漸被熔化并逐漸下降,在下降過程時,鐵礦石被加熱、還原、熔化、造渣,發生一系列物理化學變化,生成的液態渣、鐵聚集于爐缸內,周期地從高爐排出。煤氣流上升過程中,溫度不斷降低,成分逐漸變化,最后形成高爐煤氣從爐頂排出。
高爐冶煉的主要產品是生鐵。生鐵是鐵與碳及其它一些元素的合金。通常,生鐵含鐵94%左右,含碳4%左右。其余為硅、錳、磷、硫等少量元素。一般來說,生鐵和鋼的化學成分主要差別是含碳量。鋼中含碳量最高不超過2.11%。當鑄鐵中含碳量大于5.0%時,鑄鐵脆性很大。生鐵可分為煉鋼生鐵、鑄造生鐵。煉鋼生鐵供轉爐、電爐煉鋼使用,約占生鐵產量的80-90%。鑄造生鐵又稱為翻砂鐵或灰口鐵,主要用于生產耐壓鑄件,約占生鐵產量的10%左右。鑄造生鐵的主要特點是含硅較高,在1.25~4.25%之間。硅在生鐵中能促進石墨化,即使化合碳游離成石墨碳,增強鑄件的韌性和耐沖擊性并易于切削加工。高爐還可生產特殊生鐵,如錳鐵、硅鐵、鏡鐵(Mn10-25%)、硅鏡鐵(Si9-13%,Mn18-24%)等,主要用作煉鋼脫氧劑和合金化劑。
2 高爐鐵中含碳量
碳溶解在固態或液態鐵中的過程稱。當爐料融化時,在高爐上部已有部分鐵礦石逐漸還原成金屬鐵。隨滲碳著溫度的不斷升高逐漸有更多的鐵被還原出來,剛還原出來的鐵呈多孔海綿狀,稱為海綿鐵,早期出現的海綿鐵成分較純,這種鐵幾乎不舍碳,而在后期高爐內形成的生鐵(除了硅、錳、磷和硫等元素的滲入或去除外)的主要是經過滲碳,提高其含碳量。爐內滲碳大致可分三個階段 :第一階段,海綿鐵的滲碳.在400℃ -600℃時在高爐內的海綿鐵發生CO煙碳析反應,固體海綿鐵開始發生如下的滲碳過程,2C→CO2 +[C],其中一部分碳參與還原反應,一部分碳吸附在海綿鐵上進入生鐵,即2CO+3Fe=Fe3C+CO2 ,當反應
達到平衡時,海綿鐵中含碳量可達1.5%,這一階段的滲碳量占全部滲碳量的l.5%左右。第二階段,液態鐵的滲碳。經初步滲碳的金屬鐵在1400℃左右時與熾熱的焦炭繼續進行固相滲碳,開始熔化為鐵水,穿過焦炭滴入爐缸。第三階段,爐缸內的滲碳過程。
爐缸部分只進行少量的滲碳,一般只有0.1%-0.5%。經過以上階段鐵水在向爐缸滴落的過程中,除了滲碳反應外,還有硅、錳、磷進入生鐵,脫除硫等有害雜質,形成最終成分的生鐵。爐渣對高爐的爐況和生鐵的質量有著決定性的影響。要想煉好鐵,必須造好渣。但實驗表明,未融化的海綿鐵含碳量小于1.0%,當其熔化后,在滴落過程中與焦炭等有良好的接觸反應條件,滲碳迅速進行 :3Fe+C=Fe 3 C在爐腰部位含碳量可達2.5%-3.0% ;在滴落帶下部達到最大,近乎飽和 ;在風口區又被氧化一部分,在爐缸仍有少量滲碳過程。
鐵中的最終含碳量與溫度的關系。在Fe-C平衡相圖(如圖2所示)上1153℃處共晶點飽和碳量為4.3%,隨著溫度的提高,飽和碳量高。%C=1.3+2.57×10 -3 T,其中T為鐵水溫度。按照F e -C相圖分析如下所示 :鐵碳合金是鐵與碳組成的合金,在合金中當碳含量超過固溶體的溶解限度后,剩余的碳以兩種存在方式 :滲碳體Fe 3 C或石墨。凡成分貫穿包晶轉變恒溫線的鐵碳合金(w(C)=0.09%-0.53%),冷卻到1495℃,w(C)=0.53%的液相與w(C)=0.09%的δ相發生包晶反應,生成w(C)=0.17% 的 γ 相 即 奧 氏 體 A。2)共 晶 轉 變(1148 ℃),w(C) =2.11-6.69%的合金冷卻時,在1148℃都發生共晶轉變。共晶轉變產物共晶體(γ+Fe 3 C)是奧氏體與滲碳體的機械混合物,稱為萊氏體,用符號Ld表示。萊氏體體中,滲碳體是一個連續分布的基體相,奧氏體則呈顆粒狀分布在滲碳體基體中。由于滲碳體很脆,所以萊氏體是一種塑性很差的組織。
鐵中的最終含碳量與其他元素的關系,碳在鐵水中的溶解度還受鐵中其他元素的影。由于Mn、Ti、V、Cr等元素也能與C生成化合物并溶于鐵,因而提高了碳的溶解度。
反之鐵水中的S、P、Si的增加則使Fe3C等碳化物分解,從而使鐵水含碳量降低冶煉普通生鐵計算式如下 :
% C = 1 . 3 4 + 2 . × 1 0- 3 T - 0 . 3 5 [ P ] - 0 . 3 [ S i ] -0.54[S]+0.04[Mn]+0.17[Ti]
3 榆鋼高爐鐵水含碳量低原因分析
高爐鐵水成分以1#號高爐9月3日夜班與9月7日夜班鐵次為例進行對比 :
對兩日數據指標的對比可以看出 :(1)高爐鐵水溫度下降較為明顯,這與1#高爐近期爐況轉差有一定聯系,高爐為提高煤氣利用率,采取抑制邊緣的裝料制度,導致爐內風量減小,風壓高,但是煤氣利用率未見好轉,操作時工長爐溫控制相比有所下降,同時風溫使用水平下降,致使鐵水物理熱下降,影響爐內鐵水滲碳。(2)由于高爐原料結構有所變化,黑鷹鐵礦粉的含Mn量較高,在燒結礦中的配比由原來的15%下調至12%,使高爐入爐料的Mn含量下降,最終導致鐵水Mn含量下降影響鐵水滲碳。另外鐵水中Ti含量下降,S含量整體上升,也是導致鐵水含碳量低的原因。(3)由于高爐爐況順行轉差,加之高爐有減風坐料,高爐爐缸活躍度受到影響,這也使得鐵水在爐缸滲碳的效果減弱,從而影響鐵水滲碳。
通過對高爐鐵水含碳量理論分析和1#高爐鐵水含碳量實踐檢驗可以得出影響鐵水含碳量的主要因素有 :鐵水溫度的影響、鐵水溫度越高,則滲碳越多 ;焦炭用量及其質量 ;鐵水中的其他化學元素 ;爐缸的活躍程度。
4 提高高爐鐵水含碳量采取的措施
針對以上原因對高爐鐵水含碳量低的問題可以采取的應對措施有 :(1)調整裝料制度,改善爐況,提高煤氣利用率,降低工長操作難度,控制爐溫在合理的范圍內 ;并且對高爐送風管道及送風制度進行改造,滿足高風溫需要 ;提高送風裝置質量,使之滿足1220℃風溫水平要求,使平均風溫水平提高達到1190℃,以提高鐵水物理熱,最終提高鐵水含碳量。(2)對高爐制定合理的爐料結構,做好原燃料的合理配置,使高爐入爐料的成分穩定,保證鐵水的含碳量穩定。(3)確保爐況長期穩定順行,減少減風坐料,保證爐缸活躍,提高鐵水在爐缸的滲碳效果。