田國,高磊,李長(zhǎng)江,李彬,王英
(新疆昆玉鋼鐵有限公司)
摘 要: 供氧操作貫穿整個(gè)轉(zhuǎn)爐的冶煉過程,轉(zhuǎn)爐的氧氣消耗指標(biāo)關(guān)系到轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能耗及成本。文章介紹了通 過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐氧槍噴頭設(shè)備參數(shù)、相應(yīng)調(diào)整吹煉工藝等手段,縮短了轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間,有效降低了氧氣消耗,發(fā)揮了 轉(zhuǎn)爐的效率。
關(guān)鍵詞: 氧槍噴頭 ; 供氧強(qiáng)度 ;槍位調(diào)整
1 前言
隨著轉(zhuǎn)爐技術(shù)的不斷突破,轉(zhuǎn)爐高效性逐步提升。轉(zhuǎn)爐實(shí)現(xiàn)快速、高效生產(chǎn),冶煉過程中的供氧吹煉工藝是其最重要的一環(huán)。降低轉(zhuǎn)爐吹煉氧氣消耗是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐達(dá)標(biāo)工序能耗的關(guān)鍵項(xiàng)次,而作為供氧設(shè)備的氧槍噴頭在整個(gè)吹煉過程中起著至關(guān)重要的作用,文章介紹了新疆昆玉鋼鐵 60t 轉(zhuǎn)爐通過優(yōu)化改進(jìn)氧槍噴頭設(shè)備參數(shù)及工藝技術(shù)調(diào)整,降低了氧耗,促進(jìn)了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低。
2 問題的提出
新疆昆玉鋼鐵有限公司制氧機(jī)制氧能力基本穩(wěn)定在 7500~8000m3 /h,煉鋼廠 60t 轉(zhuǎn)爐通過對(duì)冶煉周期及生產(chǎn)各要素的優(yōu)化攻關(guān),產(chǎn)能釋放后,每小時(shí)產(chǎn)鋼量達(dá)到 150t。按照工藝優(yōu)化前 50m3 /t 的冶煉氧氣消耗核算,每小時(shí)用氧量達(dá)到 7500m3 /h,加之連鑄系統(tǒng)鋼坯切割等其它用氧點(diǎn)消耗,制氧機(jī)制氧能力只能滿足煉鋼系統(tǒng)氧氣消耗,無法供給煉鐵高爐富氧操作,氧氣消耗不夠用只能使用液氧氣化等手段彌補(bǔ)高爐富氧用氧,不利于生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)及成本優(yōu)化。
為此,綜合平衡公司能源消耗,結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)際生產(chǎn)負(fù)載,將優(yōu)化降低轉(zhuǎn)爐吹煉氧氣消耗進(jìn)一步平衡氧氣消耗,確定為重點(diǎn)控制目標(biāo)。通過調(diào)整轉(zhuǎn)爐吹煉工藝、優(yōu)化氧槍噴頭結(jié)構(gòu)、渣化制度的優(yōu)化及縮短吹煉周期做優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等一系列實(shí)踐措施,最終降低了氧氣消耗,促進(jìn)各用氧系統(tǒng)產(chǎn)能最大、最優(yōu)化,同時(shí)公司產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步提升。
3 轉(zhuǎn)爐吹煉氧耗系統(tǒng)工藝優(yōu)化實(shí)踐
3.1 轉(zhuǎn)爐氧槍噴頭設(shè)備參數(shù)優(yōu)化
轉(zhuǎn)爐氧槍選型主要根據(jù)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力的大小、原料條件和爐氣凈化設(shè)備的能力來決定其管徑大小。氧槍噴頭的設(shè)計(jì)兼顧到轉(zhuǎn)爐的爐膛高度、直徑大小、熔池深度等參數(shù)及氧氣供應(yīng)情況、前后工序的銜接等因素來確定其孔數(shù)、噴頭出口的馬赫數(shù)、氧流股直徑和供氧強(qiáng)度。
結(jié)合實(shí)際情況,煉鋼廠 60t 轉(zhuǎn)爐在工藝設(shè)計(jì)初,選擇氧槍尺寸總長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為 16.82m,直徑 219mm。 氧槍噴頭是供氧系統(tǒng)的核心部位,其設(shè)備參數(shù)設(shè)計(jì)是氧槍使用的關(guān)鍵。為此,通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、試驗(yàn)摸索,積累了大量的使用試驗(yàn)數(shù)據(jù),提出了進(jìn)一步優(yōu)化氧槍噴頭的思路。氧槍噴頭的優(yōu)化調(diào)整必須預(yù)先確定轉(zhuǎn)爐的裝入量,兼顧考慮合適的爐容比,還需保持合適的熔池深度 h。此外,為獲得平穩(wěn)快速的冶煉反應(yīng),必須保持氧氣射流對(duì)金屬熔池具有一定的沖擊深度和攪拌強(qiáng)度。鑒于轉(zhuǎn)爐快節(jié)奏、高強(qiáng)度的生產(chǎn)特點(diǎn),結(jié)合 60t 轉(zhuǎn)爐的實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能,參數(shù)的調(diào)整選取了 L/h=0.55 的設(shè)計(jì)參數(shù)。
噴孔傾角的確定。針對(duì)當(dāng)前使用的 4 孔噴頭,優(yōu)化調(diào)整了噴孔軸線與噴頭軸線之間的傾角。為避免從噴頭射出的各股射流在到達(dá)熔池表面前相交,傾角選取了較大值 11.5°。從而保證了氧氣射流的穿透能力、熔池的沖擊面積及射流沖擊區(qū)的相互分開。相關(guān)的設(shè)備參數(shù)優(yōu)化調(diào)整詳見表1,圖 1。
氧槍槍頭設(shè)計(jì)參數(shù)調(diào)整后進(jìn)行試驗(yàn)生產(chǎn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析見表 2。由表 2 可知對(duì)比轉(zhuǎn)爐來渣時(shí)間前移 30s,相應(yīng)吹煉時(shí)間縮短 0.9min,氧氣消耗降低約2 m3 /t,取得了明顯效果。綜合對(duì)比情況來看,噴頭優(yōu)化后綜合使用效果較好。
氧槍噴頭調(diào)整后,轉(zhuǎn)爐純吹煉時(shí)間由原13.3min/ 爐縮短為 12.4min/ 爐,平均縮短約 1min,提高了轉(zhuǎn)爐冶煉節(jié)奏,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能得到有效提升。
從實(shí)際使用情況看, 新氧槍噴頭參數(shù)調(diào)整后,由于喉口直徑大,加上沖擊面積增大,促使轉(zhuǎn)爐前期來渣時(shí)間提前約 30s,前期低溫泡沫渣現(xiàn)象減輕,促進(jìn)了前期化渣和脫磷脫硫效果,吹煉過程平穩(wěn),減少了噴濺、返干現(xiàn)象。
3.2 轉(zhuǎn)爐吹煉工藝參數(shù)優(yōu)化
轉(zhuǎn)爐冶煉的整個(gè)過程都是伴隨著氧氣吹煉發(fā)生固廢的融化、渣化、吸附凈化、氧化及物質(zhì)的相化轉(zhuǎn)變。確定了合適的供氧工藝制度后,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中需要不斷調(diào)節(jié)氧槍槍位及氧氣流量。通過調(diào)節(jié)氧槍槍位來控制吹氧脫碳,要求脫碳反應(yīng)均勻地進(jìn)行,合理地控制槍位能夠保證碳氧反應(yīng)的順利進(jìn)行。控制不僅要考慮到各冶煉時(shí)期脫碳反應(yīng)的特點(diǎn),而且也要考慮到各時(shí)期的化渣、脫硫脫磷的需要和當(dāng)時(shí)爐況等因素。
實(shí)際操作運(yùn)行過程中,通過不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)爐氧槍槍位距離金屬 - 鋼渣液面的高度來實(shí)現(xiàn)合理的吹煉工藝操控,經(jīng)試驗(yàn)摸索優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐吹煉槍位及流量,要求轉(zhuǎn)爐開吹流量控制區(qū)間 15000~15500m3 /h,槍位距離液面 850mm;過程流量不低于 12500m3 /h,槍 位 在 1000~1500mm;終點(diǎn)拉碳流量不低于14500m3 /h,槍位在 850mm以內(nèi)。
通過上述參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,基本達(dá)到了吹煉過程碳氧反應(yīng)平穩(wěn)、周期縮短、氧氣消耗可控的目標(biāo)。氧槍流量及槍位調(diào)整前后前后對(duì)比見圖 2、圖 3,吹煉工藝調(diào)整前后對(duì)比見表 3。
4 結(jié)束語
復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉周期決定著轉(zhuǎn)爐的高效性,昆玉鋼鐵煉鋼廠 60t 轉(zhuǎn)爐通過對(duì)氧槍系統(tǒng)配置參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整、轉(zhuǎn)爐吹煉工藝探索試驗(yàn)、供氧強(qiáng)度的優(yōu)化,逐步實(shí)現(xiàn)了氧氣消耗<46m3 /t 的消耗目標(biāo),有效降低了煉鋼工序能耗,降低了生產(chǎn)成本。