謝東軍
(廣西柳州鋼鐵股份有限公司, 廣西 柳州 545002)
摘 要:通過對(duì)影響鐵水優(yōu)質(zhì)率原因的分析,明確了需要改進(jìn)的地方,并結(jié)合實(shí)際情況提出了改善煤氣流分布、熱制度定位、改善原燃料質(zhì)量等措施。通過這些措施有效地提高了 1 250 m3 高爐提高鐵水優(yōu)質(zhì)率,可以為鐵水生產(chǎn)提供借鑒。
關(guān)鍵詞:高爐 操作爐型 鐵水物理熱 爐況 優(yōu)質(zhì)率
1 柳鋼 1 號(hào) B 爐概述
廣西柳州鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱柳鋼)1號(hào) B 爐容積經(jīng)過大修后由 1 080 m3 擴(kuò)大到 1 250 m3,2009 年 5 月投產(chǎn)。高爐本體采用鑄鐵冷卻壁和銅質(zhì)冷卻壁相結(jié)合的薄壁爐襯技術(shù)。冷卻系統(tǒng)為軟水密閉循環(huán)。爐頂采用了串罐式無料鐘爐頂,爐頂十字測(cè)溫儀、爐頂紅外成像檢測(cè)儀等國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的新工藝技術(shù)。
2 影響鐵水優(yōu)質(zhì)率的原因分析
2.1 氣流分布不好,爐況順行度差
該高爐風(fēng)機(jī)電機(jī)電流過高或防踹閥距離警戒線近時(shí),為了安全風(fēng)機(jī)要求減風(fēng),造成鼓風(fēng)動(dòng)能波動(dòng)大。4 座熱風(fēng)爐熱風(fēng)溫度的相差大且送風(fēng)過程中送風(fēng)初期與末期相差大(,高爐各冶煉參數(shù)一段時(shí)間不能夠及時(shí)找準(zhǔn),煤氣流分布不好,中心氣流不足且不穩(wěn)定時(shí)有時(shí)無,造成爐缸不夠活躍,鐵水含硅含硫時(shí)高時(shí)低,影響鐵水優(yōu)質(zhì)率的提高。
2.2 熱風(fēng)溫度波動(dòng)大
熱風(fēng)溫度使用不規(guī)范,換爐前后一般相差 50 ℃左右,最高相差 150 ℃。熱風(fēng)溫度波動(dòng)大等因素會(huì)導(dǎo)致軟熔帶區(qū)間上下波動(dòng),容易造成高溫區(qū)波動(dòng),可能造成渣皮常脫落,風(fēng)壓突起、透氣性突然急跌,爐襯易被洗刷,從而造成高爐熱制度大幅波動(dòng),值班工長(zhǎng)難以準(zhǔn)確把握爐溫趨勢(shì),不利于鐵水優(yōu)質(zhì)率的穩(wěn)定在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
2.3 原燃料質(zhì)量差且成分波動(dòng)大
高爐原燃料質(zhì)量波動(dòng),地?zé)⑺埂⒌亟沟仁褂昧孔兓^多,高爐風(fēng)量接受能力下降,風(fēng)壓偏高,料柱透氣性差。燒結(jié)礦 MgO 低,使渣系 MgO 低,脫硫效果差。焦炭由干焦、濕焦、地焦相互間頻繁變換,高爐負(fù)荷一時(shí)難以找準(zhǔn)最佳負(fù)荷導(dǎo)致高爐爐溫波動(dòng)也較大,也對(duì)鐵水中的含硅、含硫量變化大,從而影響鐵水優(yōu)質(zhì)率提高。
2.4 冷卻裝置管理不到位和堿度不適宜
高爐爐溫的大幅度波動(dòng)往往伴隨著一些參數(shù)的變化,如果不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理,比如冷卻設(shè)備漏水容易造成高爐渣鐵物理熱欠佳,堿度的高低也影響爐缸脫硫效果,對(duì)鐵水優(yōu)質(zhì)率有一定的影響。
2.5 工長(zhǎng)操作不規(guī)范,爐溫波動(dòng)大,調(diào)節(jié)不到位
如果高爐工長(zhǎng)操作技術(shù)不規(guī)范,隨意性較大,爐況判斷反向或頻繁調(diào)節(jié),容易造成爐溫大幅波動(dòng),影響爐況穩(wěn)定順行,導(dǎo)致惡性循環(huán)爐況失常,影響爐況穩(wěn)定順行。只有嚴(yán)格執(zhí)行廠部和車間操作方針,精細(xì)化操作“,接好上班操作好本班,交接好下班”,四個(gè)班的優(yōu)質(zhì)率提高了才能夠確保本高爐鐵水優(yōu)質(zhì)率提高。
2.6 爐前出鐵工作影響爐溫波動(dòng)
高爐爐前生產(chǎn)節(jié)奏快,如果爐前的工作做不好,生產(chǎn)的渣鐵不能夠及時(shí)排出,爐子就受憋,爐溫會(huì)大幅度變化,也影響高爐優(yōu)質(zhì)率。
2.7 爐溫不穩(wěn)定,隨意調(diào)節(jié)
高爐操作以長(zhǎng)期穩(wěn)定順行為主,以風(fēng)為綱,保持一定的風(fēng)量吹活爐缸,爐溫是關(guān)鍵,工長(zhǎng)調(diào)節(jié)一定要及時(shí)避免爐溫時(shí)高時(shí)低也不利于優(yōu)質(zhì)率的提高。
3 針對(duì)以上原因高爐采取了提高鐵水優(yōu)質(zhì)率措施
3.1 保證合理的煤氣流分布
高爐保持長(zhǎng)期穩(wěn)定順行是提高鐵水優(yōu)質(zhì)率的前提,要想高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,合理的煤氣流分布非常關(guān)鍵。
若發(fā)現(xiàn)異常趨勢(shì)時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)的調(diào)劑方式,如:盡量減小大幅度加減風(fēng)次數(shù),合理使用(地?zé)⒌亟埂⑺埂⒔苟。┝浚侠戆才畔铝享樞颍苊夥刍矢叩牡V石布在邊緣,粒度大的焦炭布置在中心,保證煤氣流的合理分布,活躍爐缸,確保高爐的穩(wěn)定順行。
3.2 熱制度定位
1)優(yōu)化熱風(fēng)爐工操作工藝。對(duì)于本高爐來說,嚴(yán)格要求熱風(fēng)爐操作工操作時(shí)《按熱風(fēng)爐安全技術(shù)操作規(guī)程》操作。高爐值班工長(zhǎng)爐溫不宜低,遇到渣皮掉及時(shí)補(bǔ)償焦炭。經(jīng)過生產(chǎn)總結(jié),把 w[Si]控制在0.35%~0.60%,w[S]為 0.020%~0.035%,鐵水溫度(1 500±10)℃。兩者同時(shí)滿足才能夠更好的保持鐵水優(yōu)質(zhì)率的穩(wěn)定。
2)熱風(fēng)爐耐火球粉化現(xiàn)象比較重,送風(fēng)時(shí)耐火球粉末與熱電偶撞擊過程中易損壞,要求損壞時(shí)熱風(fēng)爐根據(jù)拱頂溫和煙氣溫度相結(jié)合進(jìn)行操作,平常換爐前后風(fēng)溫波動(dòng)控制在 0~50 ℃范圍內(nèi),減小風(fēng)溫大起大落,避免風(fēng)口過熱過冷。
3.3 改善原燃料的質(zhì)量,規(guī)范使用好原燃料
柳鋼 1 號(hào) B 高爐嚴(yán)格按照柳鋼煉鐵廠高爐原燃料管理的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原燃料質(zhì)量、篩網(wǎng)、裝入變更和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控和精細(xì)化管理。
1)采用半倉(cāng)以上供料模式,料面低于半倉(cāng)時(shí)及時(shí)報(bào)警,降低原料粉末含量;
2)采用固定倉(cāng)來裝地焦、水焦、地?zé)龋徊煌煞值脑剂鲜褂们邦A(yù)留空倉(cāng),合理調(diào)節(jié)配比用量。
3)原來的格子網(wǎng)篩改成棒條篩,根據(jù)生產(chǎn)要求延長(zhǎng)振料時(shí)間。
4)加強(qiáng)日常篩面的清理工作,定時(shí)檢查和清理篩網(wǎng),杜絕遺留“死角”,要求有豐富經(jīng)驗(yàn)的師傅專人負(fù)責(zé),不定時(shí)抽檢,實(shí)行有獎(jiǎng)有罰。
5)礦石和焦丁混裝入爐。
6)各個(gè)班根據(jù)焦炭和焦丁量變化,調(diào)節(jié)好礦石和焦炭料流開度,在下料倒計(jì)時(shí)為 0,料罐雷達(dá)探尺料位標(biāo)準(zhǔn)為礦石 0.2~0.4 m,焦炭為 0.7~1.0 m,確保最后一圈布料有料。
通過以上措施大大減少了入爐粉末料,改善了料柱透氣性,對(duì)活躍爐缸起到非常重要的作用,為爐況穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。
3.4 降低休風(fēng)率和慢風(fēng)率
休風(fēng)和慢風(fēng)對(duì)爐溫影響的很大。在日常生產(chǎn)中加強(qiáng)設(shè)備的點(diǎn)檢和管理,有計(jì)劃地安排檢修,減小設(shè)備和外圍因素對(duì)高爐操作的影響,降低休慢風(fēng)率。比如:杜絕高爐吹管發(fā)紅燒穿等。
3.5 嚴(yán)格要求執(zhí)行廠部操作方針,規(guī)范法操作
1)強(qiáng)調(diào)精細(xì)化管理,精細(xì)化操作的重要性。操作上不保守也不盲目的進(jìn)攻,以風(fēng)為綱,爐溫為本,時(shí)刻強(qiáng)調(diào)爐況穩(wěn)定順行重要性。
2)要求值班工長(zhǎng)以“三分原料,七分操作”的標(biāo)準(zhǔn),做好“接好上班,操作好本班,交好下班”,發(fā)揚(yáng)整個(gè)車間團(tuán)隊(duì)力量搞好生產(chǎn)。執(zhí)行精細(xì)化操作,降本增效。
3)加強(qiáng)工長(zhǎng)操作技術(shù)培訓(xùn),制定了《高爐突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案》,《低爐溫、休風(fēng)復(fù)風(fēng)料,低料線管理規(guī)定》,《安全操作規(guī)程和技術(shù)操作規(guī)程》等,不定期進(jìn)行抽查考試和舉行高爐突發(fā)事故演練。由此工長(zhǎng)操作爐況的能力有了很大的提高,爐況判斷能力顯著增強(qiáng)。
3.6 重視爐前工作,規(guī)范爐前操作,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)爐前能否及時(shí)出凈渣鐵是影響爐溫穩(wěn)定率的重要因素:
1)車間對(duì)高爐爐前操作指標(biāo),責(zé)任到個(gè)人,獎(jiǎng)罰分明,每一爐及時(shí)出凈渣鐵,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。
2)使用單邊出鐵炮泥,維護(hù)好鐵口深度,提高鐵口合格率。加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢,避免因渣鐵出不盡爐子受憋爐溫波動(dòng)大,超出鐵水優(yōu)質(zhì)率范圍。
3)改善使用炮泥的方式。每月對(duì)炮泥實(shí)際使用情況進(jìn)行跟蹤記錄、總結(jié),不能滿足高爐冶煉需要的炮泥堅(jiān)決不用,使用過程中發(fā)現(xiàn)炮泥異常馬上停止使用,絕不能因炮泥質(zhì)量差而影響高爐生產(chǎn)。
4)開展好各種勞動(dòng)競(jìng)賽。在爐前開展了出鐵無事故、產(chǎn)量穩(wěn)定率、料批穩(wěn)定率、鐵水物理熱穩(wěn)定率及鐵水優(yōu)質(zhì)率競(jìng)賽,評(píng)比優(yōu)秀班組每月進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)或考核,從而調(diào)動(dòng)了職工的積極性。
3.7 加強(qiáng)對(duì)爐溫趨勢(shì)化判斷的準(zhǔn)確性要求精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化操作,穩(wěn)定爐溫
1)準(zhǔn)確判斷爐溫趨勢(shì)的判斷及時(shí)采取相應(yīng)的措施是提高鐵水優(yōu)質(zhì)率的關(guān)鍵。依照爐溫變化趨勢(shì),以小時(shí)燃料比為參考,以班燃料比為依據(jù),結(jié)合即時(shí)料速進(jìn)行綜合分析和判斷,早動(dòng)少動(dòng)及時(shí)采取有效措施,減少爐溫的波動(dòng)避免高爐爐溫大起大落。在爐溫調(diào)節(jié)操作中,要有辯證統(tǒng)一的觀念,想到?jīng)鲋杏袩幔瑹嶂杏袥觯乐共僮鬟^頭,做到適度調(diào)節(jié),穩(wěn)定爐溫。
2)嚴(yán)禁低料線操作.因故發(fā)生低料線時(shí),1 h 內(nèi)要趕上正常料,不允許長(zhǎng)時(shí)間低料線操作。
3)嚴(yán)格按照廠部高爐精細(xì)化操作要求操作,精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化操作,在生產(chǎn)組織中,認(rèn)真分析爐況,三班要統(tǒng)一思路,在操作上做到細(xì)心、及時(shí),判斷爐況趨勢(shì)要準(zhǔn)確。交接班時(shí),應(yīng)認(rèn)真了解原、燃料情況,詳細(xì)了解上料、送風(fēng)等系統(tǒng)運(yùn)行情況。特別是要了解上一班上料變化和渣鐵是否出干凈,對(duì)本班如何組織生產(chǎn)做到心中有數(shù)。操作者形成統(tǒng)一的操作習(xí)慣,對(duì)煤量、風(fēng)溫、風(fēng)量、負(fù)荷等規(guī)定的調(diào)劑量進(jìn)行量化操作,工長(zhǎng)日常調(diào)劑、特殊爐況處理、休風(fēng)、復(fù)風(fēng)等全部實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化制度,要求工長(zhǎng)超前判斷,細(xì)化、量化調(diào)劑量。通過推行爐溫趨勢(shì)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化操作,高爐w[Si]偏差明顯減小,爐況穩(wěn)定性大大增強(qiáng),鐵水優(yōu)質(zhì)率大大提高。
3.8 在原燃料條件劣化背景下的操作要求
1)以鐵水物理熱為基礎(chǔ),熱狀態(tài)處于合理的動(dòng)態(tài)平衡。當(dāng)爐溫低于 1 490 ℃,要及時(shí)果斷采取提溫措施,如:適當(dāng)控制風(fēng)量和富氧量、以及退負(fù)荷等。有爐溫低于 1 480 ℃,而且有下行趨勢(shì)時(shí),按《低爐溫管理規(guī)定》操作,并且及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
2)在廠部總的操作方針的框架內(nèi)及時(shí)細(xì)化或微調(diào)操作方針,通過定焦炭負(fù)荷(用煤來調(diào)節(jié)爐溫)、定風(fēng)壓、定氧量操作等措施保證有足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能吹活爐缸,以及足夠的理論燃燒溫度使煤粉充分燃燒,又能減小風(fēng)機(jī)因風(fēng)壓過高自動(dòng)放風(fēng),進(jìn)而避免爐況大幅度波動(dòng),使鐵水含硅含硫保持在優(yōu)質(zhì)率范圍之內(nèi),從而也保證了鐵水優(yōu)質(zhì)率的穩(wěn)定提高。
3)針對(duì)目前的原燃料狀況劣化的特點(diǎn),通過強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)化高爐操作和工序協(xié)調(diào)等。加強(qiáng)與供料、噴煤、熱風(fēng)爐、TRT、凈環(huán)等工序之間增加信息溝通、提高協(xié)調(diào)統(tǒng)一能力,比如:高爐原料地焦質(zhì)量差,燒結(jié)廠提高堿度,噴吹煤質(zhì)量的變化等,高爐工長(zhǎng)第一時(shí)間了解相關(guān)信息,及時(shí)的根據(jù)爐況進(jìn)行調(diào)整負(fù)荷減小爐況波動(dòng)。當(dāng)出現(xiàn)中心氣流受抑、高爐爐芯溫度連續(xù)下行趨勢(shì)、高爐透氣性下降等現(xiàn)象時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,如:采取調(diào)整裝料制度,降低噴煤比或全焦冶煉、零間隔出鐵及時(shí)出盡渣鐵等措施活躍爐缸。
4 結(jié)語
通過探索和創(chuàng)新,合理煤氣流分布、提高精細(xì)化管理和操作,開展提高優(yōu)質(zhì)率競(jìng)賽等一系列措施,逐漸找到和本爐相匹配的冶煉參數(shù),穩(wěn)定了高爐操作爐型,提高了鐵水優(yōu)質(zhì)率。
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