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燒結(jié)一部燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)治理

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-01  作者:馬 濤,張遠(yuǎn)東,李春泉,楊生志  瀏覽次數(shù):1292
 
核心提示:摘 要: 文章針對燒結(jié)一部 2# 燒結(jié)機(jī)中修期間燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率較高的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的治理,分析各部位的漏風(fēng)原因并提出了解決辦法,通過系統(tǒng)的治理使得燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率明顯降低,對節(jié)能降耗、提高燒結(jié)產(chǎn)量和質(zhì)量起到很好的作用。 關(guān)鍵詞: 燒結(jié)機(jī); 漏風(fēng); 檢修
 燒結(jié)一部燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)治理

馬 濤,張遠(yuǎn)東,李春泉,楊生志

( 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司煉鐵廠,內(nèi)蒙古 包頭 014010)

摘 要: 文章針對燒結(jié)一部 2# 燒結(jié)機(jī)中修期間燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率較高的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的治理,分析各部位的漏風(fēng)原因并提出了解決辦法,通過系統(tǒng)的治理使得燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率明顯降低,對節(jié)能降耗、提高燒結(jié)產(chǎn)量和質(zhì)量起到很好的作用。

關(guān)鍵詞: 燒結(jié)機(jī); 漏風(fēng); 檢修

燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)是影響燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)和電耗的主要因素之一,也是燒結(jié)行業(yè)普遍存在的難題。燒結(jié)一部 2# 燒 結(jié) 機(jī) 1995 年 建 成 投 產(chǎn),有 效 燒 結(jié) 面 積 180 m2,2007 年改造擴(kuò)容為 210 m2,采用雙煙道、雙風(fēng)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng),兩臺主風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 4 400 kW,風(fēng)量 11 000 m3 /min。由于生產(chǎn)任務(wù)重、裝備水平低、設(shè)備 老 化 等 因 素,目 前 2# 燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率高達(dá)84. 03% ,為解決燒結(jié)機(jī)風(fēng)的利用率低、電耗高,影響生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益等問題,車間在盡量不改變原設(shè)計、少投入的前提下,利用 2# 燒結(jié)機(jī)中修期間對燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了漏風(fēng)治理,取得了很好的效果。

1 降低漏風(fēng)率的途徑

1. 1 降低燒結(jié)機(jī)本體的漏風(fēng)

燒結(jié)機(jī)本體的漏風(fēng)在整個系統(tǒng)漏風(fēng)中占有相當(dāng)大的比例,而在實(shí)際堵漏的過程中,對燒結(jié)機(jī)本體堵漏的難度最大,減少漏風(fēng)率效果常常不明顯。一方面是因?yàn)榇颂幝╋L(fēng)屬動態(tài)漏風(fēng),由于臺車在不停地運(yùn)轉(zhuǎn),使得解決臺車與彈性滑道、臺車滑道與風(fēng)箱之間的密封是個疑難問題; 另一方面,由于此處溫度比較高,并且溫度變化大、環(huán)境差,導(dǎo)致各設(shè)備之間連接密封比較困難,動靜態(tài)漏風(fēng)點(diǎn)多,尤其是對機(jī)頭、機(jī)尾的密封,目前辦法不多[1]。這樣大面積多點(diǎn)的漏風(fēng),最好的解決辦法只有利用中修,對設(shè)備進(jìn)行更換、維修加固及潤滑。

1. 1. 1 臺車與風(fēng)箱滑道之間的漏風(fēng)

固定滑道的漏風(fēng)在漏風(fēng)率中占很大比例,漏風(fēng)率隨著燒結(jié)機(jī)長寬比例的增大而增大[2]。由于燒結(jié)機(jī)各部位軸瓦在磨損后間隙加大,使?jié)櫥痛罅客庖纭<又郎系纳⒘显谟蛪旱蜁r容易堵塞滑道油孔,造成滑道與臺車彈性滑板剛性摩擦,同時還發(fā)生軋碎和磨料磨損,中修時發(fā)現(xiàn)滑道與滑板表面留下較深溝槽,造成大量漏風(fēng)。

結(jié)合現(xiàn)場情況,本次中修對燒結(jié)機(jī)滑道、軌道進(jìn)行了高差測量,軌道、滑道全部更換并進(jìn)行高差調(diào)整。臺車滑板由于加工水平、磨損、受熱變形等原因,出現(xiàn)滑板彈性系數(shù)下降、磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象,滑板與滑道產(chǎn)生較大間隙,導(dǎo)致漏風(fēng)現(xiàn)象加劇。原滑板長度為 1 500 mm,臺車在翻轉(zhuǎn)過程中后面臺車經(jīng)常卡前面臺車滑板,將滑板卡掉,造成漏風(fēng)或事故。現(xiàn)將滑板改為 1 498 mm,在保證臺車尺寸的情況下,可以減少卡滑板現(xiàn)象。中修對臺車滑板全部進(jìn)行了更換,備件質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查,保證滑板彈簧靈活,彈出長度統(tǒng)一。 通過以上手段使臺車滑板與風(fēng)箱滑道在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中盡量貼合,最大限度的減小了漏風(fēng)。

1. 1. 2 臺車的改造及更換

臺車經(jīng)多年使用,接觸端面磨損漏風(fēng)嚴(yán)重。舊臺車大部分尺寸在 1 480 ~ 1 490 mm 之間,中修通過更換臺車端板的辦法使臺車寬度統(tǒng)一,臺車寬度保證在 1 498 ~ 1 500 mm 之間,配合新更換的滑板可以避免卡滑板現(xiàn)象并減少漏風(fēng)。

燒結(jié)機(jī)臺車欄板采用上下兩段式連接,由于欄板工作溫度在 100 ~ 600 ℃間頻繁變化,工作環(huán)境比較惡劣,導(dǎo)致容易產(chǎn)生裂紋及變形,并且上下欄板的連接及下欄板與臺車本體的連接僅靠兩根螺栓固定,很容易造成臺車欄板的松動、歪斜及脫落。本次中修對存在以上問題的臺車欄板全部進(jìn)行更換,并改為高強(qiáng)螺栓固定,可以減少以上現(xiàn)象。

1. 1. 3 頭尾部密封蓋板更換調(diào)整

燒結(jié)機(jī)頭尾部采用彈性密封蓋板,機(jī)頭、機(jī)尾各一組。密封蓋板由于正常磨損,臺車變形塌腰后的刮蹭等原因磨損嚴(yán)重,造成密封蓋板與臺車下部間隙加大,在大煙道高負(fù)壓的作用下,頭尾密封蓋板與兩側(cè)滑道抽入大量空氣,漏風(fēng)較嚴(yán)重。通過更換損壞變形的臺車,利用中修更換密封蓋板,并對間隙進(jìn)行調(diào)整,減少頭尾部漏風(fēng)現(xiàn)象。

1. 1. 4 燒結(jié)機(jī)縱向三角梁、梯形梁漏風(fēng)

燒結(jié)機(jī)縱向三角梁、梯形梁由于料流沖刷、使用時間長等原因損壞漏風(fēng)嚴(yán)重。通過對漏風(fēng)處焊補(bǔ)鐵板及更換的方式進(jìn)行處理,并在磨損較快部位加焊陶瓷塊,增加耐磨度,延長使用壽命,減少漏風(fēng)。

1. 2 減少風(fēng)箱及立管與大煙道的漏風(fēng)

1. 2. 1 吸風(fēng)箱密封

由于吸風(fēng)箱使用時間過長,造成嚴(yán)重腐蝕。風(fēng)箱由內(nèi)外兩層組成,現(xiàn)場設(shè)備空間小,風(fēng)箱上部分沒有做到完全密封,內(nèi)側(cè)基礎(chǔ)板腐蝕、變薄、變形嚴(yán)重,焊接不嚴(yán),內(nèi)側(cè)下部空間太小,施工人員無法施工,用鐵板封堵效果不好。而整體更換吸風(fēng)箱投入大、 工期不允許,車間采用了將原風(fēng)箱外包箱頂部割取300 mm 打斜板與內(nèi)風(fēng)箱進(jìn)行焊接封堵的方法,外包箱降低后可以對風(fēng)箱進(jìn)行完全密封,只要保證外風(fēng)箱不漏風(fēng),就可以使燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率降低,解決了因設(shè)計原因?qū)е碌娘L(fēng)箱漏風(fēng)無法進(jìn)行處理的難題。

吸風(fēng)箱上法蘭與燒結(jié)機(jī)滑道連接處漏風(fēng)。吸風(fēng)箱上法蘭與滑道連接處由螺栓連接。由于設(shè)備老化,法蘭上螺栓缺損嚴(yán)重,造成漏風(fēng)。上法蘭施工難度大,不好焊接,螺栓不能全部補(bǔ)齊,為治理漏風(fēng),車間采用水泥和鉛油進(jìn)行封堵,解決了法蘭漏風(fēng)的難題。

1. 2. 2 風(fēng)箱立管漏風(fēng)

風(fēng)箱立管漏風(fēng)主要部位在立管伸縮節(jié),由于料流經(jīng)常沖刷、蹦料,導(dǎo)致立管伸縮節(jié)處漏風(fēng)嚴(yán)重。且原有伸縮節(jié)膨脹系數(shù)達(dá)不到所需要求,經(jīng)常開裂、開焊造成漏風(fēng)。中修時在立管內(nèi)部增加插接式擋料板( 見圖 1( b) ) ,并且將伸縮節(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更,原伸縮節(jié)為 Φ325 mm 管用半圓焊在法蘭上,現(xiàn)用 5 mm 鐵板圓弧加直段制作,可以增大其膨脹系數(shù)[3]( 見圖1 ( c) ) ,減少裂、開焊現(xiàn)象。

圖片1 

1. 2. 3 大煙道漏風(fēng)

大煙道伸縮節(jié)原為插接式,膨脹系數(shù)高,但兩側(cè)未完全焊接,漏風(fēng)嚴(yán)重,且不好處理。現(xiàn)將伸縮節(jié)改成用 Φ219 mm 管圓弧用大半圓加直段改制,既能達(dá)到膨脹系數(shù)要求,又能起到密封作用( 見圖 2) 。

圖片2 

1. 3 大煙道放灰斗與雙層卸灰閥的堵漏

大煙道采用灰斗與雙層閥的受灰裝置,每個灰斗與一個雙層閥相對應(yīng)。

雙層卸灰閥由于工作條件差,導(dǎo)致使用壽命短,漏風(fēng)較嚴(yán)重。中修對卸灰閥本體損壞嚴(yán)重的進(jìn)行了整體更換,對其它密封不嚴(yán)的卸灰閥進(jìn)行了密封膠圈和饅頭閥芯等易損件更換。

另外由于灰斗經(jīng)常受物料沖刷,造成灰斗磨損腐蝕較嚴(yán)重,孔洞、開裂較多,特別是灰斗與大煙道連接處。中修對 32 個灰斗進(jìn)行了詳細(xì)檢查,對孔洞、開裂進(jìn)行了焊補(bǔ)。

1. 4 機(jī)頭電除塵器漏風(fēng)治理

( 1) 除塵器本體與灰斗接口處較易漏風(fēng),改為加鐵板傾斜焊接。

( 2) 陽極板框架與灰斗連接螺絲緊固處漏風(fēng),改為螺絲與灰斗焊接為一個整體。

( 3) 除塵器入口膨脹節(jié)法蘭接口處石棉密封,改為浸油盤根密封。

( 4) 入孔門密封由橡膠密封改為浸油盤根密封。

( 5) 陰極振打檢修孔密封由橡膠密封改為浸油盤根密封。

( 6) 雙層卸灰閥清料口無密封件,改為方形橡膠墊密封。

2 取得效果

2. 1 工藝參數(shù)對比( 見表 1)

圖片3 

2. 1. 1 主管負(fù)壓上升明顯

中修堵漏風(fēng)后 2# 燒結(jié)機(jī)主管負(fù)壓上升明顯,在料層厚度 700 mm 左右、抽煙機(jī)風(fēng)門開度在 65% 、75% 情 況 下,主 管 負(fù) 壓 最 低 12. 9 kPa、最 高14. 1 kPa,檢修后主管負(fù)壓上升了近 3 kPa。2# 燒結(jié)機(jī)檢修前正常生產(chǎn)情況下,料層厚度 690 mm、風(fēng)門開度 65% 情況下主管負(fù)壓一般在 10. 5 kPa 左右。

2. 1. 2 主管溫度控制相對穩(wěn)定

檢修前后主管溫度的變化也比較明顯,風(fēng)箱、煙道、雙層卸灰閥漏風(fēng)的封堵對于主管溫度的提高起了重要作用。從表 1 第 4 組數(shù)據(jù)可知在1. 65 m /min的機(jī)速情況下,料層厚度 700 mm,抽煙機(jī)風(fēng)門開度65% ,燒結(jié)機(jī)的終點(diǎn)溫度達(dá)到 423 ℃,主 管 溫 度145 ℃,負(fù)壓 13. 6 kPa。2# 燒結(jié)機(jī)檢修前主管溫度在120 ℃左右,檢修后上升到 140 ℃ 左右,這也是堵漏風(fēng)成果的一個體現(xiàn),漏風(fēng)量減小使得主管溫度可以穩(wěn)定控制在要求范圍內(nèi)。

2. 2 運(yùn)行參數(shù)對比

2. 2. 1 抽煙機(jī)電流變化

在風(fēng)門開度 65% 時,檢修前抽煙機(jī)電流波動范310 ~ 340 A,平均 320 A,檢修后抽煙機(jī)電流在270 ~ 310 A 范圍波動,平均 280 A 左右,檢修后抽煙機(jī)電流平均降低約 40 A。日節(jié)約電費(fèi) 14 193 元,月節(jié)約電費(fèi) 42. 58 萬元,年節(jié)約電費(fèi) 518. 08 萬元。通過檢修堵漏風(fēng)等措施,節(jié)約電能較為明顯。

2. 2. 2 漏風(fēng)率、風(fēng)量變化

檢修前后分別對風(fēng)量、壓力、風(fēng)速等參數(shù)進(jìn)行了測試并計算了 2# 燒結(jié)機(jī)煙道至主抽段、料面至煙道段的漏風(fēng)率。檢修前后燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率對比見表 2、 表 3( 風(fēng)門開度均為 65% ) 。

圖片4 

檢修后 3# 煙道至主抽段漏風(fēng)率由 16. 73% 下降到 9. 26% ,降低了 7. 47 個百分點(diǎn),料面至煙道段的漏風(fēng)率由 83. 94% 下降到 67. 06% ,降低了 16. 88 個百分點(diǎn); 4# 煙道至主抽段漏風(fēng)率由 8. 18% 下降到5. 06% ,降低了 3. 12 個百分點(diǎn),料面至煙道段的漏風(fēng)率由 84. 12% 下降到 68. 21% ,降低了 15. 91 個百分點(diǎn) 。

兩次測量漏風(fēng)率的結(jié)果對比,反應(yīng)出此次 2#燒結(jié)機(jī)檢修堵漏風(fēng)的效果是顯著的。特別是 3# 煙道的漏風(fēng)率降低幅度較大。

3 結(jié)束語

燒結(jié)生產(chǎn)“以風(fēng)為本”,通過本次中修,燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)治理效果顯著,漏風(fēng)率明顯降低,對節(jié)能降耗、穩(wěn)定燒結(jié)工況、提高燒結(jié)產(chǎn)量、質(zhì)量起到很好的作用,同時為煉鐵廠其它 4 臺燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理起到了很好的借鑒作用。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 王軍. 馬鋼 300 m2 燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)狀況及降 漏風(fēng) 措 施[J]. 燒 結(jié) 球 團(tuán),2001,26 ( 1 ) : 57 - 59.

[2] 高彥,么占坤,孫長征,等. 燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理技術(shù)方案[J]. 燒結(jié)球團(tuán),2004,29( 1) : 38 - 42.

[3] 聞邦椿. 機(jī)械設(shè)計手冊[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,2010. 

 
 
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