李 冬,李金輝,于 陽
( 江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 無錫 214429)
摘 要: 隨著環保政策越來越嚴苛,成本壓力也越來越大,燒結已經成為限制煉鐵發展和提高的瓶頸,其中燒結如何提產穩產成為現階段多數鋼鐵企業的主要研究任務。興澄特鋼燒結分廠同樣存在產能發揮不足的問題,介紹興澄特鋼 400m2 燒結機在現有條件下,優化供礦流程、提升管理、創新操作方法等措施來實現 400 m2 燒結的提產增效。
關鍵詞: 燒結機; 改造; 產能提升; 利用系數
0 引言
江陰興澄特種鋼鐵有限公司 ( 簡稱興澄特鋼) 400 m2 燒結系統是淘汰落后產能燒結系統升級改造項目,燒結機利用系數 1. 3 t / ( m2 ·h) ,年產高堿度燒結礦 411. 84 萬 t。從數據上來看,燒結機利用系數還有上升空間,未達到最好水平; 而且隨著鋼鐵行業競爭愈演愈烈,鐵前成本又直接影響企業的經濟效益[1-2],因此提高燒結礦入爐比例,建立新的經濟型爐料結構成為降低成本的最直接有效途徑[3-4]。結合興澄特鋼目前情況來看,當遇上高爐、燒結檢修時間不同步時就會出現兩種情況: 一方面高爐燒結礦不夠用,被迫降低燒結礦配比,在塊礦用到極致情況下只能用球團來代替燒結礦,增加了用礦成本; 另一方面,由于燒結礦用量緊張,只能壓縮燒結檢修時間,無法保證作業率和技經指標,所以,對 400 m2 燒結提產增效,滿足高爐生產需要已經迫在眉睫。
1 影響燒結產能的因素
目前燒結礦提產最直接有效的辦法是燒結機擴建及改造[5],主要方式包括臺車加寬、厚料層燒結等[6-8]。考慮到興澄特鋼 400 m2 機為新建設備,短期內不準備進行大的擴建或者改造; 厚料層燒結方面,前期也進行了技術攻關,料層高度可達 850 mm,上升空間不大; 因此只能在現有設備基礎和操作管理上,找出影響燒結產能的因素,再針對影響因素制定相應的解決措施。影響產能發揮因素如下。
1. 1 供礦瓶頸
400 m2 燒結對應 2 座高爐,因廠區位置受限,途經 7 條皮帶的轉運,方能運送至高爐礦槽。因廠區布局是隨著企業發展陸續建成,燒結出礦至高爐供礦皮帶并非一次性建成,存在帶寬不一致,供礦中皮帶撒料、堵料和觸碰拉繩等故障較多,自 400 m2 燒結投產以來,日均發生 1 次急停故障,累計影響燒結礦少生產 6 萬 t,供礦瓶頸嚴重影響燒結產能發揮。
1. 2 脫硫模塊耙子漏料問題
煙氣脫硫脫硝采用活性焦一體化脫除工藝,運行中發現模塊內部出現耙子中位移位及耙子方鋼變形,日常生產過程中調整、修整困難,在耙子處于中位時,料管、耙子方鋼與下方型鋼配合封不住活性炭,造成大量活性炭漏料,加劇硫穿透現象,影響全硫吸附。為滿足環保指標,又不得不安排檢修 1 ~ 2 次/月。據統計,燒結礦損失最高 1 個月達 2. 2 萬 t,對燒結的生產帶來很大制約。
1. 3 環冷機上水槽漏水故障
水密封環冷機運行中出現多次上水槽漏水,導致停機的故障。環冷機上水槽采用整體焊接方式,在燒結礦的高溫輻射下,環冷機受熱脹DOI:10.16672/j.cnki.kygc.2023.02.016冷縮影響,上水槽之間膨脹量超出補償器的補償量,沿順時針運行方向出現凸起,導致焊縫開裂漏水,被迫停機檢修,直接降低燒結產線的作業率。
1. 4 機頭電除塵灰斗結塊
投產以來,機頭電除塵灰斗結塊問題一直沒有解決,原因是受燒結機風箱漏風、過程溫度控制不穩定、物料含水量大等因素綜合影響。如遇到臨時停機或定修復產時,由于機頭煙氣溫度較低,易產生冷凝,粘結在灰斗倉壁上,隨著復產后風量不斷增加,大煙道溫度逐漸升高,不完全燃燒的細顆粒燃料和低熔點金屬氧化物會出現紅火現象,隨煙道進入電除塵內部,使粘結在灰斗倉壁上的粉塵加劇燃燒形成固態物質,最終影響除塵灰無法及時排走,一旦電除塵灰斗出現結塊,需要花大量的人力清理,出口排放粉塵濃度升高存在環保超標風險,只能減產處理。
2 改進措施及實施情況
2. 1 新增供礦流轉倉
針對供礦皮帶瓶頸問題,在流程中增加流轉倉,見圖 1。在燒結工序正常生產過程中,當后續運輸膠帶機出現故障、臨時更換托輥及漏斗堵料時,短時間停止物料輸送,成品皮帶下料漏斗在處于聯鎖的狀態下,通過三通翻板自動切入燒結礦外排倉內,后續通過汽車運輸上至皮帶機。
通過新增燒結礦流轉倉,一方面從源頭上遏制了多條皮帶臨時停機頻繁,造成燒結機停機的問題,減少燒結礦產量的損失,另一方面也避免在燒結停、復產過程中各項參數出現波動,對燒結礦質量產生影響,解決了供礦瓶頸。
2. 2 耙子漏料解決,提升脫硫效率
針對耙子密封性差、煙氣分配器變形導致煙氣分配不均等情況,對吸附塔和解析塔的物料循環系統進行相關改造。通過對耙子下方支撐 T 型鋼進行加寬 40 mm,同時自行設計煙氣分配器調整專用工具,不僅解決了受方鋼變形導致的耙子漏料問題,還改善了模塊內部煙氣分布不均勻情況,使每次循環量從 1 t 降低到400 kg,有效循環量從 30% 提升到 100% 。而且通過對耙子的改造,解決耙子漏料,使模塊內部物料循環穩定,改進后的模塊內部照片見圖2。煙氣中 SO2 被完全活性焦吸附,床層 SO2 穿透也得到有效改善,降低了 SO2 穿透率,改進前后硫穿透變化見圖 3。
2. 3 環冷機上水槽改進
對水密封環冷機水槽變形嚴重的部位進行修整規圓,使水槽與臺車框架同心,并在水槽圓周方向,每部臺車立柱兩側焊接限位裝置,防止水槽變形和整體跑偏,并對新補償器備件改進。由于補償器容易與固定密封板摩擦而破裂,導致補償器磨破情況,經過現場模擬及測量,將補償器內外側、底部各向外擴大 20 mm,增加補償器汽槽壁間的距離,減小與固定密封板之間的摩擦,即使出現跑偏,也不會造成水槽與密封板摩擦破裂漏水。另外改進上水槽補償器搭接補償量,解決了上水槽漏水的問題,改進后的上水槽照片見圖 4。
2. 4 創新操作方法,解決電除塵結塊問題
經過 3 年以來的工藝參數摸索,不斷的試驗和調整,創新操作方法,并強化落實具體要求: ①停機前 12 小時焦粉配比減 0. 2% ,并且將焦粉中 > 3 mm 比例控制在 30% ,停配高爐返焦,停機前 4 小時焦粉配比減 0. 3% ~ 0. 4% ; ②提前 12 小時鋪底料厚度上調 10 mm; 停配料前 30 分鐘開始減料層,料層逐步下降,直至一 混排空后料層保持在 400 mm,期間大煙道溫度不超過 150 ℃ ; ③燒結機推空后,主抽風機繼續開 40 ~ 50 分鐘,少量開風箱閥門,逐步降低大煙道溫度和主電溫度; ④停機前 30 分鐘,把機頭除塵電場二次電流調整在 400 mV,并停止電場的陰陽極振打系統; ⑤做好安全措施后,檢查灰斗內部有無火星,結塊等情況; ⑥如果有火星,立即停止輸灰,并充入氮氣; ⑦排灰正常,檢查灰倉內部除塵灰情況,確認排空后, 開始檢修。
通過強化停機操作方法,不僅縮短了檢修時間,同時還能保證燒結檢修效果,從而減少 因電除塵結塊問題導致產量的損失。
3 應用效果
興澄特鋼 400 m2 燒結采取提產增效措施前后的平均日常量和利用系數對比情況如圖 5 所示,從圖 5 可以看出,經過一系列提升燒結產能的措施后,400 m2 燒結的平均日常量和利用系數都有了較為明顯的提升。
4 結語
1) 通過新增中間流轉倉、模塊耙子改造等具體措施,提高了設備作業率,同時減少因為設備故障造成的產量的損失。
2) 通過加強設備管理、創新操作方法,強化工藝操作程序等措施的實施,400 m2 燒結產能有了明顯的提升,在嚴峻的環保形勢和成本壓力下,確保高爐的順行。
參考文獻:
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