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轉(zhuǎn)底爐金屬化球團熱裝熱送技術(shù)研究

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-04-24  作者:屈海博  瀏覽次數(shù):3172
 
核心提示:摘 要:介紹了對寶鋼股份寶山基地 2 號轉(zhuǎn)底爐金屬化球團熱裝熱送技術(shù)。該技術(shù)的應(yīng)用,解決了熱取料、熱料運輸和熱裝料過程中產(chǎn)生的金屬化球團氧化、板結(jié)及冒煙等問題,使得熱態(tài)金屬化球團可以不需冷卻直接被作為廢鋼原料加入魚雷罐中,對企業(yè)節(jié)能降碳具有積極的推動作用。 關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)底爐 含鐵塵泥 含鋅沉泥 DR I 金屬化球團 熱裝熱送 魚雷罐
 轉(zhuǎn)底爐金屬化球團熱裝熱送技術(shù)研究

屈海博

(上海梅山工業(yè)民用工程設(shè)計研究院有限公司, 江蘇 南京 210039)

摘 要:介紹了對寶鋼股份寶山基地 2 號轉(zhuǎn)底爐金屬化球團熱裝熱送技術(shù)。該技術(shù)的應(yīng)用,解決了熱取料、熱料運輸和熱裝料過程中產(chǎn)生的金屬化球團氧化、板結(jié)及冒煙等問題,使得熱態(tài)金屬化球團可以不需冷卻直接被作為廢鋼原料加入魚雷罐中,對企業(yè)節(jié)能降碳具有積極的推動作用。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)底爐 含鐵塵泥 含鋅沉泥 DR I 金屬化球團 熱裝熱送 魚雷罐

1  寶山基地概況

寶鋼股份寶山基地每年產(chǎn)生各類塵泥約 149.08萬 t,其中,95.3 萬 t 塵泥直接返生產(chǎn)利用,37.35 萬 t含鐵高的塵泥外售作為冶金行業(yè)輔原料利用,16.43萬 t 的水處理污泥、轉(zhuǎn)爐除塵灰等作為副產(chǎn)品供水泥廠用作鐵質(zhì)矯正原料。

為了全量綜合利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、污泥等,實現(xiàn)“廢物不出廠”,寶山基地于 2020 年初建設(shè)完成 2 條冶金含鐵塵泥資源化再生裝置生產(chǎn)線,整個項目投資 6.2 億元,共建設(shè) 2 座年處理能力 25 萬 t 的轉(zhuǎn)底爐,位于石灰焙燒懸浮窯及回轉(zhuǎn)窯配料系統(tǒng)所在區(qū)域,地塊北臨緯四路,南靠緯三路,西臨經(jīng)三路,東靠石灰區(qū)。轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線按經(jīng)濟合理原則,對各種塵泥進行分類處罝,對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的冶金含鐵塵泥進行髙溫脫鋅處罝,生產(chǎn)金屬化球團(DRI)供高爐、轉(zhuǎn)爐和電爐使用,回收其中的鐵、鋅資源,實現(xiàn)冶金含鐵塵泥的髙效返生產(chǎn)利用,大幅降低固體廢棄物處理過程中的環(huán)境影響。

轉(zhuǎn)底爐還原生產(chǎn)氧化鋅的生產(chǎn)工藝具有產(chǎn)能大、能耗小、原料適應(yīng)性強等特點,是鋼鐵廠含鐵含鋅塵泥綜合利用主流發(fā)展方向,以消納鋼鐵生產(chǎn)過程中的含鐵塵泥為主要目的,針對“高爐怕鋅,煉鋼怕硫”的特點,2 座轉(zhuǎn)底爐采用不同的配料方案:1 號轉(zhuǎn)底爐按低鋅、高硫配料,生產(chǎn)低鋅金屬化球團,返煉鐵系統(tǒng)消化。2 號轉(zhuǎn)底爐按低硫、高鋅配料,生產(chǎn)低硫金屬化球團,返煉鋼系統(tǒng)消化。

轉(zhuǎn)底爐出爐的 DRI 成品經(jīng)圓筒冷卻機冷卻 (從1 100 ℃冷卻到約 200 ℃)、篩分后進成品倉貯存,然后通過汽車外運至煉鐵工序干煤棚堆存。2 條轉(zhuǎn)底生產(chǎn)線成品系統(tǒng)相互獨立。轉(zhuǎn)底爐設(shè)計指標:球團金屬化率≥70%,球團脫鋅率≥85%,球團粉化率≤ 30%,出料速度為 20~22 t/h。

2 現(xiàn)狀及改進需求

目前已有的混鐵車金屬化球團及廢鋼上料、加料車間位于一煉鋼倒渣間旁,廠房長×寬×高 =32.3 m×18.36 m×35 m。在此將 2 號轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)生的部分金屬化球團產(chǎn)品,直接加入到魚雷罐中,用來代替部分廢鋼,每年消化 10.3 萬 t 金屬球團(2 號轉(zhuǎn)底爐年產(chǎn)金屬化球團 15.3 萬 t,其中 5 萬 t 返電爐)。

將干煤棚堆存的冷態(tài)金屬化球團由汽車運至加料車間受料倉后,由膠帶機運至高位料倉,經(jīng)過烘烤斗加熱烘烤后加入魚雷罐中。

目前轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)生的金屬化球團經(jīng)圓筒冷卻機冷卻后運至加料車加熱烘烤后加料,在這個過程中需要消耗大量能源,同時冷態(tài)加料影響鐵水溫降,造成資源浪費。

采用轉(zhuǎn)底爐直接出料不經(jīng)過冷卻的熱裝熱送技術(shù),用保溫罐將熱態(tài)金屬化球團運至加料車間進行熱態(tài)加料,可以縮短生產(chǎn)流程,提高工作效率,并且降低能耗,節(jié)約能源。

熱裝熱送需要解決熱取料、熱料運輸和熱裝料過程中產(chǎn)生的金屬化球團氧化、板結(jié)及冒煙等問題。

3 解決方案

3.1 熱取料

原設(shè)計未考慮旁路成品出料,轉(zhuǎn)底爐下部空間小,對爐下裝料設(shè)備和運輸設(shè)備產(chǎn)生極大限制,爐下可利用空間長×寬×高 =5.7 m×3.4 m×4 m,擬采用2.5 m3 容積耐熱保溫料罐來裝料,料罐設(shè)計成底開式出料的方式,高為 2.2 m,直徑為 2.2 m,上部進料口設(shè)置電動閥門密封。

將轉(zhuǎn)底爐出料溜管第三段更換為人字形三通溜管,溜管口徑為 600 mm×600 mm,耐火材料厚度為150 mm,溜管上設(shè)置 3 臺水冷插板閥,2 臺位于溜管分岔口用于出料切換,1 臺位于旁路溜管出料口用于卸料,同時在溜管出料口增加氮氣保護,防止取料時金屬化球團被氧化。

3.2 熱料運輸

為將裝滿料的料罐運出轉(zhuǎn)底爐平臺至吊裝區(qū)域并運輸空罐到出料口下,新增 1 臺取料電動平板車。取料平板車尺寸長×寬×高 =2.75 m×2.2 m×0.48 m,軌距為 2 m。由于受空間限制,軌道設(shè)置成 U 型,彎角處垂直布置,平板車設(shè)置 2 組共 8 個輪子,2 組輪子可以進行切換垂直運行。

從轉(zhuǎn)底爐區(qū)域運輸至金屬化球團加料車間距離約 1.8 km,新增 3 輛 20 t 平板汽車(在線 2 輛、備用 1輛)用來運輸料罐,平板汽車上配置有充氮裝置,用于運輸過程中向料罐補充氮氣防止金屬化球團氧化。

利用現(xiàn)有轉(zhuǎn)底爐檢修區(qū)域 25 t 起重機,進行料罐裝卸車作業(yè)。

3.3 熱裝料

熱裝料在一煉鋼倒渣間內(nèi)進行,利用倒渣間內(nèi)50 t 起重機,進行料罐裝卸車作業(yè)。

在倒渣間廠房 2~3 柱間增加加料平臺,平臺長×寬×高 =15 m×8 m×6.5 m,平臺位于魚雷罐上方,平臺上設(shè)置加料電動平板車,將料罐從倒渣間的準備間送至魚雷罐通行跨。

加料平板車尺寸長×寬×高 =2.75 m×2.2 m×0.48 m,軌距為 2 m,平板車上設(shè)置料罐頂升裝置,用于頂起料罐罐體,打開料罐下部的出料口。

加料平臺下部魚雷罐罐口上方設(shè)置伸縮溜管,伸縮溜管伸縮長度為 1 m,伸縮溜管用來減少金屬化球團和空氣接觸面積,避免金屬化球團氧化,同時可以減少向魚雷罐加料產(chǎn)生的揚塵,伸縮溜管通過卷揚機來控制。

為控制加料過程中產(chǎn)生的煙塵,在加料平臺下部設(shè)置開口為 5.5 m×5.5 m,深為 2 m 的捕集罩,接入現(xiàn)有倒渣間除塵系統(tǒng),捕集到的煙塵經(jīng)除塵器處理后,可達到國家相關(guān)排放要求。

3.4 工藝流程

空罐由平板車運至轉(zhuǎn)底爐出料溜管下方時打開罐口閥門,然后關(guān)閉三通溜管至冷卻筒閥門,同時打開料罐閥門,金屬化球團裝入料罐中。待料罐裝滿后關(guān)閉溜管上料罐閥門,并打開冷卻筒閥門,金屬化球團進冷卻筒處理。料罐上閥門關(guān)閉,等待運輸。

利用轉(zhuǎn)底爐下設(shè)置的取料平板車將轉(zhuǎn)滿金屬化球團的料罐輸送至轉(zhuǎn)底爐平臺外檢修區(qū)域,然后用轉(zhuǎn)底爐配套的 25 t 起重機將裝滿料的料罐吊運專用的20 t 平板汽車上,再將空罐吊運到取料平板車上。平板汽車(每車裝 2 罐)將裝滿料的料罐運至倒渣間廠房,運輸距離約 1.8 km,利用倒渣間內(nèi) 50 t 起重機將料罐卸至地面放置,并將空罐裝入平板汽車,由平板汽車運回轉(zhuǎn)底爐。

利用倒渣間內(nèi) 50 t 起重機將裝滿料的料罐吊運 至加料平臺的加料平板車上,平板車從準備跨駛?cè)爰恿峡纾旚~雷罐駛?cè)氲乖g并停到加料平臺下部時,伸縮溜管降下并打開除塵罩閥門,加料平板車上的頂升裝置將料罐頂起,金屬化球團從料罐底部通過伸縮溜管裝入魚雷罐,料放完后頂升裝置降下,加料平板車將空罐運至準備跨,由起重機更換為裝滿料的料罐后再次駛?cè)爰恿峡缰貜?fù)加料過程,待魚雷罐加滿 2 罐后(約 8.5 t)提升伸縮溜管,關(guān)閉除塵罩閥門,魚雷罐駛至加蓋位,由懸臂起重機將一次性保溫蓋吊運至魚雷罐口,加蓋后的魚雷罐駛出倒渣間進入后續(xù)流程。具體工藝流程如圖 1 所示。

圖片1 

4 熱裝和冷裝比較

4.1 改造后主要技術(shù)指標

年加料處理鐵水罐數(shù)為 12 167 罐;加料作業(yè)周期為 19 min;取料溫度為 950~1 000 ℃;加料溫度為900 ℃;平均每罐金屬化球團加入量為 8.5 t;金屬化球團用量為 30.7 kg/t。

4.2 能耗比較

本項目新增設(shè)備裝機容量為 40 kW,年耗電量20.29×104 kW·h,N2 年消耗量為 237.6×104 m3 ,年新增能耗折標煤總計為 169.49 t。與現(xiàn)有冷態(tài)加料設(shè)施相比較,由于需要將金屬化球團再次加熱,每年煤氣消耗量為 2 369 t 標煤,加上其他能耗,年總計消耗折標煤量約 2 700 t。本項目每年可節(jié)省能耗 2 500 t 標煤,具有十分顯著的經(jīng)濟效益。

5 結(jié)語

本項目目前只解決了向魚雷罐加料的熱裝熱送問題,向電爐內(nèi)加入熱態(tài)金屬化球團的問題尚未解決,轉(zhuǎn)底爐冷卻筒及后續(xù)成品運輸倉儲設(shè)施在熱取料時還需連續(xù)運轉(zhuǎn),消耗不必要的能源。待解決電爐加料問題后,可以拆除冷卻筒,在現(xiàn)有冷卻筒位置建設(shè)新的熱取料設(shè)備。因有足夠的空間,料罐容積可以增加到 5 m3 ,魚雷罐加料可以做到一圖 1 金屬化球團熱裝熱送工藝流程圖料灌滿圓筒冷卻機 成品庫轉(zhuǎn)底爐取料平板車料罐滿25 t 起重機平板汽車50 t 起重機料罐空加料平板車魚雷罐 至加蓋位加蓋罐對一罐。

在解決金屬化球團運輸過程中的氧化和板結(jié)問題后,進行熱裝熱送,經(jīng)濟效益十分顯著,同時,對企業(yè)節(jié)能降碳具有積極的推動作用。

 

 
 
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