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哈密球團廠降低膨潤土單耗的實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-10-13  來源:新疆雅滿蘇礦業有限責任公司  作者:馬 飛  瀏覽次數:404
 
核心提示:哈密球團廠通過對進廠鐵精礦實施分類堆放、分別切取; 對膨潤土優選后進行采購, 增設鈉化改性流程; 同時采取精確配料, 加強標準化操作等一系列措施, 使膨潤土單耗從 2008 年的 28186 kg/ t 降到2011 年的 81 47 kg/ t , 最好指標甚至達到 61 45 kg/ t , 居國內球團行業最好水平

馬 飛

新疆雅滿蘇礦業有限責任公司新疆 哈密 839000)

摘 要: 哈密球團廠通過對進廠鐵精礦實施分類堆放、分別切取對膨潤土優選后進行采購增設鈉化改性流程同時采取精確配料加強標準化操作等一系列措施使膨潤土單耗從 2008 年的 28186 kg/ t 降到2011 年的 81 47 kg/ t , 最好指標甚至達到 61 45 kg/ t , 居國內球團行業最好水平。

關鍵詞: 球團鐵精礦粉膨潤土單耗

前 言

新疆鋼鐵雅滿蘇礦業有限責任公司有兩條60 萬 t/ a 鏈篦機回轉窯氧化球團生產線所用膨潤土由金安和金山兩家公司提供。由于膨潤土質量較差配比高(最高單耗達 45 kg/ t) , 球團鐵品位損失較大。為了改變這一狀況, 2009年 5月通過膨潤土優選工業試驗選出了質量較優滿足生產要求的膨潤土并增設了膨潤土鈉化工藝同時采取了鐵精礦分類堆存推行標準化作業穩定造球優化工藝及設備等一系列措施。經過近兩年的努力使膨潤土單耗大大降低球團礦鐵品位穩步提高, 2011 年膨潤土單耗平均在 8147 kg/ t, 最好月份達到 6145 kg/t, 居國內同類型球團生產線最好水平。

原料優化

哈密球團廠所用鐵精粉為哈密地區周邊精礦供應廠家多達 36 精礦粒度不均勻質量參差不齊。由于沒有混勻料場進廠精礦無序堆放致使精礦大堆同一端面質量不均波動較大同時球團生產所用膨潤土質量較差。隨著精礦粒度及成分波動膨潤土配比較高配比調整也很頻繁導致造球波動較大嚴重地制約了球團礦產質量的提高。2009 年 月以前球團廠原料狀況及球團質量指標列于表 1~ 表 3

 

2、原料分類堆放

從 2009 年 月開始球團廠對鐵精礦采取了分類堆放、分別切取的管理方式。分類堆放按以下要求進行: SiO2\ 10% - 200 目 \ 90% 、61% \ TF e \ 58% 的列入高硅細料; SiO2\10% 、- 200 目 [ 70% 、61% \ T Fe \ 58% 的列入高硅粗料;   10% \ SiO2 \ 7% 61% \ TFe \58% 的列入中硅料;   SiO2[ 7% T Fe \ 61% 的列入高鐵料;   自產精粉- 200 目 \ 80%、TFe\ 6315% 。實施鐵精礦分類堆放后生產可調控性大大增強。

2、優選膨潤土增設鈉化線

列出了我廠曾經使用過的幾種膨潤土。以往是將幾種膨潤土混在一起的堆放、使用由于質量參差不齊質量波動較大不利于生產穩定。為了降低膨潤土單耗, 2009 年 月球團廠通過實驗室試驗、投籠試驗、半工業試驗對四種不同產地的膨潤土進行了對比從中選出了質量較好的巴里坤膨潤土。在此基礎上又進行了 30 天的生產試驗結果膨潤土單耗降到 1315 kg/ t。從 2009 年 9月開始將所用膨潤土全部換成巴里坤膨潤土

 

考慮到鈉基膨潤土能使生球落下強度、抗壓強度顯著提高同時降低膨潤土單耗[2~ 3],2010 年 月公司建成了一條膨潤土鈉化生產線自此膨潤土單耗大幅度降低最低達 6145kg/ t

工藝及設備優化

1) 本廠兩條鏈篦機回轉窯氧化球團生產線工藝設計中均沒有鐵精礦配料原配料工序僅設置了一臺膨潤土配料秤和一臺鐵精礦總秤。為了做好提鐵降硅工作, 2009 年 月在一期、二期的 1#、2#倉分別增設了兩臺鐵精礦配料秤。這樣一來就可以對鐵精礦按品位和粒度進行配料有效減少了造球波動使生產更加穩定。

2) 將干燥筒煙囪增高 5 m, 提高干燥筒內負壓增強熱交換嚴格控制精礦水分在 7% ~815% 。

3) 提高潤磨設備作業率改善潤磨效果。通過增加篩板間隙及強度合理調整鋼球級配,每天按鋼球單耗配加保持磨內穩定的磨礦環境增加了鐵精礦粉的入磨量同時有效改善了鐵精礦的表面特性[ 4]。

4) 對造球緩沖倉下料口進行整改減少倉壓波動圓盤給料機采用稀土含油尼龍襯板保證出料的穩定性同時將球盤傾角由原來的4615b增加到 4715b, 旋轉刮刀控制在 7~ 8 保持盤內合理的料流狀態此外還對造球盤加水點進行了優化布置[ 1]

5) 嚴格控制膨潤土鈉化劑的添加量不得超過 215% ; 控制生球水分為 8% ~ 9% ; 生球落下強度由原來的> 5 調整為現在的 4~ 5 次。

推行標準化操作穩定造球

通過對生球粒度、水分、落下強度、抗壓強度、爆裂溫度、膨潤土單耗、鏈篦機機速與厚度等相關指標進行關聯度分析找出了相關工藝參數的適宜控制范圍嚴格控制生球粒度 10~14 mm \ 80% , 制定了多開盤、穩造球小而勻、凈而均的操作原則編寫了造球崗位作業指導書并定期組織造球片區員工進行現場操作比賽通過崗位練兵提高員工的造球操作技能推廣造球標準化操作。

生產效果

通過一系列工藝、設備改造及操作改進,2011年球團礦產質量大幅度提高產量超過設計能力 20% , 達到 145 萬 t; 球團品位達到 61%以上抗壓強度> 2 500 N/ 而膨潤土單耗降到 8147 kg/ t, 噸礦生產成本降低 8145 因球團抗壓強度及鐵品位上升年增值 5465 萬元取得了顯著的成效見表 5。

 

結束語

改善鐵精礦粒度及表面活性努力提高膨潤土質量改進工藝設施可有效降低球團生產中的膨潤單耗提高入爐球團礦品位減少高爐渣量為實現高爐精料冶煉提供條件。同時降低膨潤土消耗也有助于球團廠和整個煉鐵系統的降本增效。

參考文獻

[ 1]   唐方家黃桂香 程潮鐵礦氧化球團造球實踐 [ J], 鋼鐵,2006, 43( 2) : 18- 22

[2]   張新兵朱夢偉, 膨潤土對我國球團生產的影響[ J ], 燒結球團, 2003, 28(6): 3- 6

[ 3]   彭志偉李光輝楊學峰,膨潤土類型對昆鋼鐵精礦造球性能的影響[J] 燒結球團, 2007, 32(1): 26- 28

[4]   席玉明, 球團礦生產中降低膨潤土配比的實踐與思考[ J] . 礦業工程, 2011, 9( 3) : 40- 42

 
 
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